單箱卷煙綜合能耗從2022年上半年的17.82千克標(biāo)煤逐步下降至2024年的11.33千克標(biāo)煤,降幅達36.4%。近年來,貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司銅仁卷煙廠節(jié)能降耗工作成果顯著。如此亮眼的成績,他們是如何取得的?日前,記者走進銅仁卷煙廠一探究竟。
精打細算促節(jié)能
節(jié)能降耗,是企業(yè)永恒的課題。
為達到節(jié)能運行目的,銅仁卷煙廠成立了以廠長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置了負責(zé)日常工作的能管辦以及蒸汽管控組、空壓管控組、暖通管控組、電耗管控組、設(shè)備改進組、綜合管理組,明確了各組人員及職責(zé),構(gòu)建了適合工廠的能耗專項治理組織。
在各組人員組成上,銅仁卷煙廠進行了創(chuàng)新。
“集中優(yōu)勢資源,以業(yè)務(wù)能力為核心選配小組組長,并由組長按需確定組內(nèi)成員,構(gòu)建專項攻關(guān)小組,打破了以往以部門負責(zé)人為組長的慣例?!便~仁卷煙廠廠長何洋說。
具體推進過程中,銅仁卷煙廠明確了工作理念。
如果把工廠比喻成一輛車,在有些人看來,只要車能正常行駛就不存在問題。但事實上,隨著行駛里程增加,一些看不到的“小毛病”會導(dǎo)致能耗升高。
因此,銅仁卷煙廠秉承“懷疑一切”的理念,制作能源介質(zhì)流動系統(tǒng)圖,查明能源消耗點位,明晰能源都用在了哪里。同時,將現(xiàn)有能耗情況與設(shè)備設(shè)計參數(shù)進行比對,尋找節(jié)能空間。
“適度保障”是銅仁卷煙廠在節(jié)能降耗工作中明確的另一個理念。
比如,以前原料倉儲車間溫度設(shè)置缺乏科學(xué)論證,攻關(guān)小組研究發(fā)現(xiàn),根據(jù)工藝要求,倉儲室溫度不超過30℃即可,溫度設(shè)置不合理造成了一定程度的浪費。
攻關(guān)小組就這一問題展開研究,自己動手開發(fā)控制程序,使除濕機日常只啟動控濕程序,只有當(dāng)室內(nèi)溫度超過30℃時,才會啟動控溫程序。僅此一項,每年耗電量就從37萬余千瓦時降至12萬余千瓦時。
千方百計解難題
善于發(fā)現(xiàn)問題,更要想方設(shè)法解決問題。
銅仁卷煙廠堅持技防主導(dǎo)、人防相輔,從源頭上尋找問題解決方案,開展技術(shù)改造,徹底解決降耗難題。
真空系統(tǒng)是卷包車間的用能大戶。針對這一系統(tǒng)的運行,空壓管控組調(diào)查其供能用能情況,并對真空系統(tǒng)進行梯度降壓供能試驗,觀察各設(shè)備生產(chǎn)運行情況。調(diào)查發(fā)現(xiàn),裝封箱機主吸臂吸力不足是制約真空系統(tǒng)能耗降低的問題關(guān)鍵點。
“其他點位需要的真空壓力都可以降低,只有裝封箱機主吸臂,一旦壓力降低就無法正常運行。”動力車間技術(shù)員張序偉介紹。
對此,空壓管控組從裝封箱機運行原理出發(fā)思考問題,打破只盯著真空壓力的思維慣式,發(fā)現(xiàn)要想吸起紙箱,除了增加真空壓力,還可以增加吸盤數(shù)量。
于是,張序偉與卷包車間設(shè)備員張云貴為裝封箱機吸風(fēng)臂加裝了吸盤。經(jīng)此改造,真空系統(tǒng)年耗電量從30萬余千瓦時降低至18萬余千瓦時。
利用技術(shù)手段節(jié)能降耗,銅仁卷煙廠的成功案例還有不少。
比如,針對組合式空調(diào)盤管利用率低、送風(fēng)機運行頻率偏高、回風(fēng)機無效運行等問題,銅仁卷煙廠建立了組合式空調(diào)“一鍵節(jié)能”模式,將風(fēng)機運行頻率降至23赫茲左右,并將空調(diào)運行模式由雙風(fēng)機改為單風(fēng)機,組合式空調(diào)電耗由2021年的113萬千瓦時降至2023年的37萬千瓦時。
再比如,針對空調(diào)加濕使用蒸汽存在高品位能源使用過度問題,銅仁卷煙廠一方面通過創(chuàng)新驅(qū)動,將地源熱泵熱水加熱和微霧配合替代蒸汽加濕,使空調(diào)系統(tǒng)與蒸汽脫鉤,鍋爐只用于制絲線作業(yè),大幅減少天然氣使用量;另一方面,通過優(yōu)化地源熱泵系統(tǒng)運行模式、降低地源熱泵循環(huán)水泵頻率、實施變水溫調(diào)節(jié)等,進一步降低地源熱泵系統(tǒng)電耗。通過這套“組合拳”,銅仁卷煙廠工藝空調(diào)單箱能耗為1.12千克標(biāo)煤,在綜合能耗中的占比為8.29%,與行業(yè)平均30%~50%占比相比,處于領(lǐng)先水平。
一系列具有創(chuàng)新性的技術(shù)改造,使銅仁卷煙廠節(jié)能降耗工作順利推進,取得豐碩成果。
久久為功見實效
走進銅仁卷煙廠能管中心,電子屏幕上顯示著當(dāng)前正在運轉(zhuǎn)的機器設(shè)備以及它們的耗能情況。一條條信息傳送到能管中心,一條條節(jié)能指令又從這里傳送到各個車間和相關(guān)崗位。
節(jié)能降耗,銅仁卷煙廠不僅“抓大”,也不“放小”,一分一毫都不放過。
動力車間信息化技術(shù)員黃磊告訴記者,除了生產(chǎn)耗能,他們還十分關(guān)注非生產(chǎn)設(shè)備耗能。
“比如車間里的燈、宣傳顯示屏、廠區(qū)路燈、景觀水泵,甚至衛(wèi)生間的抽風(fēng)機,這些設(shè)備都在耗能,也都在我們的排查范圍內(nèi)。”黃磊說。
通過排查,銅仁卷煙廠針對幾乎所有耗能設(shè)備都實施了改進。路燈從全開到間斷開、隔燈開;車間里的燈根據(jù)現(xiàn)場需求,分區(qū)域、分時段進行精確控制;衛(wèi)生間抽風(fēng)機改為感應(yīng)啟動……
除技術(shù)手段,銅仁卷煙廠還通過統(tǒng)籌管理避免能源浪費。
制絲車間是蒸汽耗用的主要部門,如何減少蒸汽使用量,以降低能耗呢?
工藝質(zhì)量管理科科長饒莎莎帶領(lǐng)蒸汽管控組經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)可以通過管理手段進行統(tǒng)籌調(diào)控。
“制絲必須使用蒸汽,只要制絲線開動,動力車間就要供應(yīng)蒸汽。但往往我們幾條生產(chǎn)線不是同時運行,也不是每個工藝節(jié)點同時使用蒸汽,這就導(dǎo)致動力車間供汽時間拉長?!别埳榻B道。
針對這個問題,蒸汽管控組連同制絲車間、動力車間相關(guān)人員一起坐下來研討,決定從管理上進行統(tǒng)籌規(guī)劃,盡量讓每條生產(chǎn)線、每個工藝節(jié)點固定時間進行生產(chǎn),以此縮短整體供汽時間,實現(xiàn)節(jié)能降耗。試驗出最佳時間組合后,銅仁卷煙廠將其納入制度規(guī)定固化下來。
節(jié)能降耗,是一場持久戰(zhàn)。在以技術(shù)改造實現(xiàn)降耗目標(biāo)的基礎(chǔ)上,銅仁卷煙廠完善制度,將節(jié)能做法固化下來,久久為功。
能管辦根據(jù)浪費源頭排查與治理情況,明確影響節(jié)能工作行為的關(guān)鍵節(jié)點、管控措施及其要求,修訂完善卷包車間能源使用管理辦法、制絲車間能源消耗管理辦法、能源供給與使用管理辦法等,將專項治理成果予以固化。
此外,能管辦加強能源分析監(jiān)測,實行能源日報告制度,每日通報能源消耗異常情況,督促相關(guān)部門及時解決問題,防止浪費。
節(jié)能降耗,任重道遠?!拔覀儗@貴州中煙高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)要求,不斷完善管理機制,加強技術(shù)攻關(guān),以更大力度節(jié)能降耗挖潛增效。”針對下一步工作,何洋表示。

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