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的額外數(shù)據(jù),使材輔料上機(jī)的的剔除率、輔料損耗率明顯降低。目前,這一項目已經(jīng)在長沙卷煙廠進(jìn)行推廣試驗,工廠的反響很好!”
為什么別人無法做到
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深入調(diào)查,重點分析影響選葉質(zhì)量的流程、環(huán)境粉塵、雜物剔除率、整選合格率、選葉造碎率等因素。用雙手法等精益工具對工人每天進(jìn)行的62120多個動作進(jìn)行多角度分析,還常常在現(xiàn)場和選葉
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歷史紀(jì)錄的情況下,部分設(shè)備殘次品剔除率仍然過高;職工參與創(chuàng)新活動的積極性不高,人力資源還存在較為普遍的浪費(fèi)現(xiàn)象,人崗不完全匹配,職工
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煙500多條,“盒條”關(guān)聯(lián)成功率一度低至70%左右。針對ZB48高速機(jī)組關(guān)聯(lián)率低、異常剔除率高的問題,項目組技術(shù)人員加班加點分析排查異常原因,精準(zhǔn)定位關(guān)聯(lián)
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,提升梗簽剔除率的同時,在節(jié)能減排和煙絲水分保持方面效果良好;機(jī)罩“變形金剛”般一鍵式開啟,方便了維?!夹g(shù)進(jìn)步,細(xì)節(jié)改善,
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,《研制ZJ17機(jī)組水松紙刮紙器到位檢測裝置》獲《中國設(shè)備工程》雜志社設(shè)備管理新趨勢“金點子”發(fā)明征集活動二等獎,《降低品牌B卷煙機(jī)組的廢煙剔除率》《研制條盒包偏檢測剔除
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,或應(yīng)用過時和低效的方法來消除非煙物質(zhì),不再是一個解決方案。
幸運(yùn)的是,使用的最先進(jìn)的激光技術(shù)效率可以達(dá)到90%以上,錯誤的剔除率低于1
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+光電”除雜和二級智能光電除雜設(shè)備,煙葉雜物剔除率可達(dá)95%以上。聚焦柔性化,新制絲線融入中式卷煙先進(jìn)工藝?yán)砟?#xff0c;采用“葉片真空回潮+滾筒式回潮
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和設(shè)備選型上精益求精,采用多道凈化工序,保證煙絲高純凈度。引進(jìn)一級“氣流+光電”除雜和二級智能光電除雜設(shè)備,煙葉雜物剔除率可達(dá)95%以上。聚焦柔性化
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,專辦成員是一群平均年齡27歲的青年人。他們“卷”技術(shù)、“卷”數(shù)據(jù)、“卷”數(shù)字化模型標(biāo)準(zhǔn)和智造場景建設(shè),“卷”出了行業(yè)內(nèi)首個國家級仿真競賽二等獎,“卷”出了空頭煙剔除