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備貨卷煙生產(chǎn)期間,包裝卷制百分率為24%,較上年同期提高13個(gè)百分點(diǎn);A類缺陷率0.02%,較上年同期降低50%。
秘訣二 兄弟同心
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、科技項(xiàng)目6個(gè)、專利申報(bào)21項(xiàng)。其中,刺刀課題小組是卷包車間精益課題攻關(guān)小組的典型代表。小組實(shí)施改進(jìn)后,車間煙包外觀缺陷率降到0.5%以下,每年為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本
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GD條透側(cè)面熨燙整形裝置》、襄陽卷煙廠發(fā)布的《提高接裝紙接頭劇除準(zhǔn)確率》、武漢卷煙廠發(fā)布的《研制新工藝1916小透明六面美容裝置》、襄陽卷煙廠發(fā)布的《降低黃鶴樓·硬平安研制皺嘴缺陷率》4項(xiàng)成果榮獲一等獎
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‘鏡面’研究”確定為質(zhì)量改進(jìn)廠級課題,并提出改進(jìn)目標(biāo):建立“黃鶴樓”卷煙透明“鏡面”控制標(biāo)準(zhǔn);盒透明缺陷率降低50%。目前,課題的各項(xiàng)改進(jìn)措施
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質(zhì)量管控活力,提升質(zhì)量管控運(yùn)行效能。今年截至目前提出問題36個(gè),其中29個(gè)已得到解決,包括解決新線干燥出口水分波動、單支克重偏差缺陷率高等問題。召開科技項(xiàng)目推進(jìn)
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》《降低FXS小包機(jī)印花折疊成型缺陷率》《FXS軟盒包裝機(jī)組725小包機(jī)自制工裝快速規(guī)范安裝/拆卸滑動軸承》等6個(gè)改造項(xiàng)目及AKT自主改善項(xiàng)目,使FXS機(jī)組的設(shè)備凈有效作業(yè)率從78.47
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,宣貫質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)。充分運(yùn)行MES系統(tǒng)、工藝檢查等,加強(qiáng)質(zhì)量過程控制,嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量缺陷率,杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷
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的研制、降低ZB25(ZB45)包裝機(jī)組模盒更換時(shí)間、AGV小車新型安全識別裝置的研制、降低GDX2包裝機(jī)新型定位框架紙缺陷率等5項(xiàng)成果已成功轉(zhuǎn)化應(yīng)用,有力