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和效率提升項(xiàng)目已于3月份開始,有望提供3000-3500萬美元的年度定期收益,到2015年9月底,行動目標(biāo)的制定完成75-80%,2016財(cái)年
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?!? “安排工作時(shí)太急,對時(shí)效性要求過高,有脫離實(shí)際的情況,影響了工作質(zhì)量,最后導(dǎo)致效率也不高?!? “服務(wù)職工‘最后一公里’不到位,存在
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更有效地提高公司的生產(chǎn)效率。德拉頓工廠的安法拉(Amphora)斗煙絲的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到帝國公司在利物浦的生產(chǎn)廠,金弗吉尼亞精切煙絲的生產(chǎn)線從利物浦移至愛爾蘭的莫林嘉工廠(Mulingar
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增強(qiáng)內(nèi)生動力上狠下功夫,加強(qiáng)內(nèi)部管控,深挖內(nèi)部潛力,全面提升內(nèi)部運(yùn)營的效率和效益,走內(nèi)涵式發(fā)展道路。
針對2014年的主要工作和目標(biāo)任務(wù)
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的基本歷程
一般認(rèn)為,煙草產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展與哥倫布于1492年在美洲發(fā)現(xiàn)煙草息息相關(guān)。但早期的煙草種植處于分散和零星狀態(tài),煙草加工主要依靠手工進(jìn)行,生產(chǎn)效率
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覺得稍微糊弄一下效率就會高很多,成本也會控制得更低,利潤空間更大??墒羌t塔人不這么認(rèn)為。這樣的手工片選在紅塔史上有過,那是紅塔山創(chuàng)牌之初,為了向
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在內(nèi)部競爭中勝出?!啊S金葉’(百年濃香)研發(fā)過程中,我們的工作壓力比以往都大,但是大家的自主性更強(qiáng)了,工作效率更高
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按照不斷完善的生產(chǎn)方案優(yōu)化流程、提高效率?!拔覀兿群笥?4名干部職工參與進(jìn)來,采用5人一組的生產(chǎn)包裝模式,到12月初已完成試生產(chǎn)128萬支。”許昌卷煙廠卷包車間主任宋興旺說道
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肯離開,而這些都只是一名修理工最普通的日常工作。在車間138 名修理工的悉心照顧下,車間的設(shè)備“不發(fā)脾氣”了,生產(chǎn)也順暢多了,車間生產(chǎn)質(zhì)量與效率
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這樣的管理實(shí)踐當(dāng)中,紅塔深刻領(lǐng)悟到,管理應(yīng)該為企業(yè)帶來簡單、方便和效率,而簡單是一個(gè)永恒的自然法則,是企業(yè)管理的靈魂。