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的配方參數(shù)庫,為復(fù)烤含水率過程的智能控制奠定基礎(chǔ)。授權(quán)號為ZL202211133328.1的《一株貝萊斯芽孢桿菌及其應(yīng)用、雪茄防霉劑》,授權(quán)日為2024年9月27日
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衡72h,使煙支含水率為(13±1)%。按照品種分別采用密封袋密封包裝,做好標(biāo)識后置于溫度16~25℃、相對濕度(70
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,大大提升污水處理的壓泥工序效果,污泥含水率可以降低到66%以下。同時他們將污水集水池池面增高15厘米,疏通斜板沉淀池積垢,還利用停產(chǎn)時間將
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,采用邊緣端機器學(xué)習(xí)的控制技術(shù),實現(xiàn)工序的自適應(yīng)控制。其中,薄板烘絲環(huán)節(jié)出口含水率Cpk達(dá)標(biāo)率100%。在卷接包環(huán)節(jié),自主開發(fā)企業(yè)數(shù)字化質(zhì)量管控機臺
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中,近80%的指標(biāo)由制絲班承擔(dān),他們不負(fù)眾望出色完成任務(wù),各項指標(biāo)均保持良好水平,近五年來,成品、半成品煙絲的含水率、填充值、整絲率、碎絲率
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;敢想敢試,在規(guī)模線松散回潮出口水分控制上創(chuàng)新采用模型預(yù)測控制技術(shù),經(jīng)過幾個月的反復(fù)驗證,出口含水率CPK值取得顯著提高,全牌號批次實現(xiàn)100
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下限……”“薄板干燥段A1異常:入口含水率CPK1.22……”“葉片產(chǎn)線均衡率預(yù)警異常:A/B段結(jié)束時間差大于3600秒……”2021年,合肥卷煙廠開始探索制絲
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公司制絲車間梗線操作工段開始了全集控作業(yè)模式的試運行,一區(qū)梗線風(fēng)選出口含水率的過程能力指數(shù)從0.74提高到1.05。在福建中煙,工藝生產(chǎn)智能化、設(shè)備運維數(shù)字化、單機操作無人
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,種植分布廣泛。硬度比Mahogany更加高,更容易被加工;密度比Khaya高顏色也更均勻。穩(wěn)定性取決于其干燥程度,當(dāng)它被運出非洲時含水率已經(jīng)被
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設(shè)備維保、數(shù)據(jù)分析、技術(shù)創(chuàng)新為抓手,積極探索破解生產(chǎn)瓶頸,持續(xù)提高設(shè)備管理水平。
貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司近日組織了2019年煙草及煙草制品含水率指標(biāo)共同實驗