近年來,云南中煙工業(yè)有限責任公司下屬紅塔煙草(集團)有限責任公司楚雄卷煙廠從動力車間到制絲、卷包、復烤車間,節(jié)能項目接連涌現(xiàn),為工廠帶來數(shù)萬至數(shù)十萬元不等的經(jīng)濟效益?!昂侠碛媚堋钡睦砟钜焉钊肷a(chǎn)各個環(huán)節(jié),形成了“處處可節(jié)能”的良好局面。
楚雄卷煙廠盛世廠區(qū)燃氣鍋爐(資料圖)。郭永宏 攝
從諧波治理到鍋爐改造
動力車間開展了一系列卓有成效的節(jié)能改造。針對工廠供配電系統(tǒng)中的諧波問題,技術人員通過查閱資料、反復實驗和設備優(yōu)化,最終實現(xiàn)了無功補償裝置的精準投切和有源濾波系統(tǒng)對于不同時段、不同類型諧波的有效治理。該項于2024年底完成技術改造,預計每年可節(jié)約電能52萬度。
2024年動力車間還完成了天然氣鍋爐改造項目,將3臺燃煤鍋爐更換為2臺立式過熱蒸汽鍋爐,并配套實施了鍋爐與附屬設備一體化集成控制、鍋爐與其他能源設備聯(lián)動控制、冷凝水密閉回收利用、蒸汽管網(wǎng)布局優(yōu)化、蓄熱器水位精準調控等多項節(jié)能措施,有效提升鍋爐運行效率。預計每年可減少45噸標煤的能源消耗,降低碳排放300噸。
楚雄卷煙廠復烤生產(chǎn)線。資料圖
以效率提升促節(jié)能降耗
制絲車間的節(jié)能工作則聚焦于生產(chǎn)效率的提升。項目組經(jīng)過深入調研和反復實驗,制定了提高松散回潮工序平均生產(chǎn)效率的解決方案。實施后,該工序的生產(chǎn)時間縮短,生產(chǎn)效率提升10%左右。
在膨脹單元蒸汽消耗優(yōu)化項目中,攻關小組通過科學計算確定了最佳預熱時間,并將操作要點納入標注化流程,使單批次蒸汽消耗量減少402公斤,每年可以產(chǎn)生近20萬元的經(jīng)濟效益。同時,通過對蒸汽系統(tǒng)的全面檢修和優(yōu)化,年節(jié)約蒸汽量達到618噸。
楚雄卷煙廠制絲生產(chǎn)線。資料圖
在細節(jié)中挖掘節(jié)能潛力
在細節(jié)管理方面,卷包車間開展的降低高速機小盒透明紙消耗項目頗具特色。針對生產(chǎn)過程中尾料浪費的問題,車間通過實行專人巡檢方案和開展技能比武活動,有效降低了小盒透明紙的拼接消耗量,每年每臺高速機可節(jié)約成本約2萬元。
復烤車間則對冷凝水回收系統(tǒng)進行技術改造,將閉式回收系統(tǒng)改為開式回收系統(tǒng);將疏水閥泵組更換為普通的疏水閥組;在烤片機設置一臺機械式冷凝水回收裝置,將烤片機的冷凝水回收后泵送至冷凝水站進行統(tǒng)一回收。改造完成后,年節(jié)約蒸汽量達到2600噸。同時,通過優(yōu)化熱風潤葉機濾網(wǎng)帶,解決了明顯的蒸汽外溢現(xiàn)象,年節(jié)約蒸汽量115噸。
云南中煙紅塔集團楚雄卷煙廠將節(jié)能目標與日常生產(chǎn)緊密結合,形成了“發(fā)現(xiàn)問題—分析問題—解決問題—持續(xù)改進”的良性循環(huán)。這種系統(tǒng)化、精細化的管理模式,不僅帶來了可觀的經(jīng)濟效益,更培育了全員節(jié)能的良好氛圍,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。
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