夜幕下的云南中煙楚雄卷煙廠制絲車間技師工作站燈火通明,老、中、青結(jié)合的制絲車間電氣同心QC小組討論正激烈。
“不行不行,將耙釘和抄料板高度統(tǒng)一降低后,物料隨著筒體順時針旋轉(zhuǎn)后下落高度降低,雖然可以一定程度上減少碎片煙葉產(chǎn)生,但是結(jié)塊煙量肯定會增多,松散效果變差,出口水分合格率還是得不到保證?!备呒壖紟熇罾し穸诉@一方案。
“如果能將耙釘和抄料板按從低到高排布形成坡面角,讓拋料點呈現(xiàn)坡面下降,或許能有用?!眲傔M(jìn)廠沒幾年的小李怯怯地提出了新點子。
正在苦思冥想的“創(chuàng)新能手”郭雄偉眼前一亮,“這方法可以試試,咱們可以根據(jù)煙葉的物理和力學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行模擬……”
仿佛在幽暗的隧道中發(fā)現(xiàn)一縷微光,幾位小組成員大受啟發(fā),紛紛發(fā)表看法。李坤更是說干就干,幾筆劃出一張草圖,邊比劃邊說:“按照這個思路,我們可以根據(jù)試驗結(jié)果設(shè)計新的松散導(dǎo)料裝置……”旁邊的幾位機(jī)修“老把式”已經(jīng)摩拳擦掌、躍躍欲試了。
車間副主任柳志輝當(dāng)即拍板,“這個可以有,你們明天就動手,越快解決問題越好?!?/p>
“我們還可以嘗試將前饋比例加水改為系數(shù)加水,將出口與入口水分偏差值納入加水量計算?!薄癚C達(dá)人”李麗娟針對另一條主要原因提出新的改進(jìn)思路。
“電氣牛人”楊世學(xué)補(bǔ)充道:“有一個難點得解決,咱們得開發(fā)一套加水系數(shù)的尋優(yōu)算法,對每一個批次進(jìn)行修正。”
小組成員中的幾位程序愛好者對此當(dāng)仁不讓:“這個就交給我們了。”
意見達(dá)成一致后,大家方才安心地下班回家。此時已是凌晨1點。
這是幾個月前楚雄卷煙廠電氣同心QC小組共同經(jīng)歷的一個夜晚,對于這個成立于2013年的QC小組來說,這只是很平常的一次團(tuán)隊“聚會”。十年來,他們無數(shù)次行走于車間的大小角落,尋找可能存在的質(zhì)量風(fēng)險點,將持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行到底?!巴耐蛲Α钡幕顒幼谥家I(lǐng)他們攻克了一個又一個技術(shù)難題,帶領(lǐng)一個個新員工從“技術(shù)小白”成長為“修理工”“技術(shù)能手”或走上管理崗位。
幾天前,三位年輕的QC小伙伴帶著《提高潤葉加潮工序出口水分合格率》成果登上全國煙草行業(yè)第三十四屆優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果發(fā)布會現(xiàn)場,并取得二等獎的好成績,這對他們來說既是里程碑,更是新起點。他們始終堅信,流下的每一滴汗水、走過的每一步險阻,都是生命中的養(yǎng)分,在靜默中積蓄力量,終有一日會成為照亮夢想的光!