“自從設(shè)備運行以來,搓接鼓輪始終保持清潔,停機(jī)時間大幅減少,產(chǎn)品質(zhì)量也有了顯著提升?!苯?#xff0c;車間操作工白恩杰滿意地反饋。此前,ZJ117設(shè)備搓接鼓輪積膠問題一直是云南中煙紅塔集團(tuán)楚雄卷煙廠卷包車間亟待解決的一個難題。盡管車間多個團(tuán)隊從多個角度進(jìn)行了深入分析,但解決起來仍然極具挑戰(zhàn)。

圖為攻關(guān)小組在進(jìn)行模擬測試。李曉林 攝
水松紙的涂膠面在搓接過程中難免會有微量溢膠,這些膠水隨著時間的積累,會在鼓輪工作面上形成難以清除的膠垢,進(jìn)而帶來一系列產(chǎn)品質(zhì)量問題。傳統(tǒng)上,操作工需要觀察鼓輪的積膠情況,并結(jié)合產(chǎn)品自檢結(jié)果,手動停機(jī)清潔,這不僅耗費大量時間,還會導(dǎo)致原料浪費和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
“面對問題,我們不能局限于現(xiàn)有方法,必須尋找新的思路和解決方案,發(fā)揮創(chuàng)新思維!”車間創(chuàng)新工作室負(fù)責(zé)人金彩洪說。于是,他帶領(lǐng)團(tuán)隊組建攻關(guān)小組,并構(gòu)思出一個創(chuàng)新方案——研制一個定時自動清潔搓接鼓輪的裝置。
團(tuán)隊迅速投入設(shè)計和配件籌備,動手制作模型。在制作過程中,他們遇到重重困難,幾乎每個零件都經(jīng)歷了多次的購買、設(shè)計、制作和報廢的循環(huán)。經(jīng)過四個月的努力,自動清潔裝置終于問世。然而,由于實際尺寸難以測量,自動清潔裝置無法安裝到設(shè)備上。對此,小組成員沒有氣餒,而是對自動清潔裝置進(jìn)行了無數(shù)次的調(diào)整和重制,最終成功完成安裝。

圖為自主研制的自動清潔裝置。李曉林 攝
利用休息和停產(chǎn)的時間,團(tuán)隊見縫插針地進(jìn)行上機(jī)測試,并不斷調(diào)整優(yōu)化功能。最終,ZJ117設(shè)備搓接鼓輪自動清潔裝置成功研制。該裝置由清潔模塊、滑道模塊、升降模塊、噴吹模塊、驅(qū)動模塊、控制模塊及支座等組成,實現(xiàn)了在不停機(jī)狀態(tài)下自動定時清潔搓接鼓輪的功能,提升了設(shè)備的生產(chǎn)效率,同時減少了因鼓輪工作表面不潔導(dǎo)致的質(zhì)量隱患。
“項目上機(jī)驗證后,數(shù)據(jù)顯示手動停機(jī)清潔的需求幾乎為零,接裝質(zhì)量缺陷率降低了91.6%?!毙〗M成員魯長紅激動地分享這一成果。

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