在山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司青州卷煙廠卷包車間,曾經(jīng)有這樣一幅場景:每逢開班和交接班,3名質(zhì)檢員便忙碌于ZB47高速包裝機旁,一人登高放置樣品,一人盤車配合,一人攔截未剔除品。這項單次耗時127秒的點檢作業(yè),不僅效率低下,登高操作更存在安全隱患。如今,隨著“ZB47包裝機小盒成像點檢自啟動裝置”的投用,這一局面徹底改變——點檢作業(yè)實現(xiàn)從“三人配合”到“一鍵自動”的跨越。
改變的背后,是以卷包車間電氣維修工李衛(wèi)東為核心的創(chuàng)新團隊的辛勤付出。
卷包車間共有18臺包裝機組,其中4臺ZB47高速包裝機的點檢流程尤為繁瑣。由于班前保養(yǎng)時間本就緊張,繁瑣的點檢流程不僅占用大量人力,還常干擾設(shè)備啟動,導(dǎo)致?lián)踯嚬け黄鹊却?#xff0c;直接影響了生產(chǎn)穩(wěn)定性。安全方面的隱患同樣突出,登高作業(yè)存在墜落風(fēng)險,需重點管控。
面對難題,李衛(wèi)東創(chuàng)新團隊決定研發(fā)一種包裝機小盒成像點檢自啟動裝置。團隊運用TRIZ創(chuàng)新理論,確定了“問題導(dǎo)向—原理創(chuàng)新—功能集成”的研發(fā)路徑。該裝置以“外接PLC+傳感器檢測”為核心控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)自動點檢。同時,團隊將傳統(tǒng)開門式剔除箱創(chuàng)新設(shè)計為抽拉式,質(zhì)檢員站在地面即可取出不合格煙包,消除了登高取件的安全隱患;通過延時控制讓輸送帶先排出合格煙包,再啟動風(fēng)機與擋桿,避免漏剔小盒流入下道工序;開發(fā)自復(fù)位功能,檢測到攔截部位無煙包后,自動停止輸送帶并縮回擋桿,確保設(shè)備正常運行時點檢裝置不動作,徹底解決流程干擾問題。該研究成果在山東中煙2025年職工創(chuàng)新創(chuàng)效競賽中斬獲二等獎。
裝置投用后,成效顯著,實現(xiàn)“效率、安全、效益”三重提升,單機組點檢時間從127秒縮短至72秒,單人即可完成點檢操作;班前點檢也不再占用設(shè)備啟動時間,4臺高速機組每班可提前4分鐘啟動,班次產(chǎn)量提升約28萬支。
目前,該裝置已在青州卷煙廠卷包車間所有ZB47高速包裝機組推廣應(yīng)用,其設(shè)計思路經(jīng)微調(diào)后,還可適配GDX1、GDX2等包裝機型,在行業(yè)具有較大的推廣價值。
李衛(wèi)東(中)向質(zhì)檢人員講解小盒成像點檢自啟動裝置使用方法。李秋霖攝