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“有了這套裝置,設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程中就可以自動(dòng)清潔提絲帶下方的煙末,大大提高了有效作業(yè)率?!?月6日上午,貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司畢節(jié)卷煙廠卷包車間,YJ17卷接機(jī)組操作工韓魯南正在進(jìn)行設(shè)備深度保養(yǎng),他指著卷煙機(jī)頂端的吸塵組件說(shuō),“我們也不用人工清潔提絲帶下方堆積的煙塵了,輕松了不少!”
這套吸塵組件,是畢節(jié)卷煙廠自主研制的YJ17供料成條機(jī)提絲帶嵌入式聯(lián)動(dòng)清潔裝置的一部分。該裝置投入使用前,提絲帶煙末處置是畢節(jié)卷煙廠生產(chǎn)中的一個(gè)棘手難題。
提絲帶是YJ17機(jī)組供料成條機(jī)的重要組成部分,隨著提絲帶護(hù)邊磨損,煙末會(huì)順著縫隙落入下方的下從動(dòng)輥內(nèi)。雖然原設(shè)備在下從動(dòng)輥上部設(shè)計(jì)了煙末接塵盒,但實(shí)際生產(chǎn)中,由于接塵盒與提絲帶之間存在縫隙,部分煙末仍會(huì)落入下從動(dòng)輥部位,加速提升帶的磨損,影響設(shè)備穩(wěn)定性。為此,卷包車間操作工每三天就需對(duì)接塵盒和提絲帶下從動(dòng)輥部位進(jìn)行一次清潔。清潔作業(yè)過(guò)程繁瑣,且必須停機(jī)進(jìn)行,嚴(yán)重影響設(shè)備的有效作業(yè)。
在2019年5月的一次設(shè)備巡檢中,卷包車間維修工林科軍發(fā)現(xiàn),操作工僅清潔提絲帶下方煙末就花了將近20分鐘?!叭斯で鍧嵑臅r(shí)耗力,且存在一定安全隱患。能不能實(shí)現(xiàn)煙末的自動(dòng)清潔呢?”林科軍心想。
他將自己的想法向車間領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào),得到了車間的大力支持。隨后,由林科軍牽頭,車間多名骨干維修人員參與的敏行QC小組組建起來(lái)。通過(guò)需求分析,課題的攻關(guān)目標(biāo)設(shè)定為:提絲帶下方無(wú)煙末堆積,自動(dòng)清潔徹底。
攻關(guān)目標(biāo)確定后,小組成員立即分頭行動(dòng),找文獻(xiàn),查專利,但并未查找到可借鑒的技術(shù)方法。
正當(dāng)大家一籌莫展的時(shí)候,車間青年員工楊詔突然來(lái)了靈感:“你們用過(guò)掃地機(jī)器人嗎?它是利用吸風(fēng)進(jìn)行灰塵自動(dòng)清潔的,并且可以設(shè)定運(yùn)行時(shí)間,時(shí)刻保持家中的清潔?!?/p>
“這是個(gè)很好的思路!”林科軍雙手一拍,“我們可以設(shè)計(jì)一個(gè)自動(dòng)吸塵裝置,安裝在提絲帶下方,并給它設(shè)定好運(yùn)行時(shí)間,實(shí)現(xiàn)提絲帶下方積塵自動(dòng)清潔。”經(jīng)過(guò)小組成員的“頭腦風(fēng)暴”,研制提絲帶嵌入式聯(lián)動(dòng)清潔裝置的創(chuàng)新思路初步形成。
隨后,小組成員進(jìn)行間歇式聯(lián)動(dòng)吸塵裝置模擬試驗(yàn),在設(shè)備停止吸絲時(shí)打開(kāi)吸塵器吸塵。試驗(yàn)表明,該思路可實(shí)現(xiàn)提絲帶下方無(wú)煙末堆積,清潔徹底。
驗(yàn)證目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)后,課題組提出并確定了研發(fā)方案:在吸絲風(fēng)管上連接一根三段式吸塵管道和一個(gè)吸塵閥門,利用吸絲風(fēng)管的負(fù)壓吸風(fēng)清潔煙塵。將第一段風(fēng)管與分離送絲管道以及第二段管道連接,并在其中增加一個(gè)吸塵閘門,閘門與原有送絲閘門呈90度,閘門啟閉通過(guò)原機(jī)送絲電磁氣動(dòng)閥控制,實(shí)現(xiàn)一閥帶動(dòng)兩個(gè)閘門啟閉。利用一種活動(dòng)式管接頭連接風(fēng)力送絲管道,確保閘門與原機(jī)電磁閥對(duì)中性;通過(guò)斜接法蘭連接第二段風(fēng)管與第三段風(fēng)管,使管道能與預(yù)供絲體一起運(yùn)動(dòng);將第三段風(fēng)管固定在預(yù)供絲體側(cè)面,通過(guò)側(cè)面窗口與吸塵組件連接。
接下來(lái),課題小組根據(jù)卷煙機(jī)結(jié)構(gòu)特征,確定了吸塵管道的材質(zhì)、長(zhǎng)度和管徑、管道走向,以及吸塵組件合適的結(jié)構(gòu)、尺寸、形狀和設(shè)備上的開(kāi)口寬度。
按照以上要求加工制作吸塵管道與吸塵組件,然后上機(jī)安裝調(diào)試:在原風(fēng)力送絲管道上加裝吸塵管道,從側(cè)面護(hù)板與提絲帶從動(dòng)輥上方嵌入清潔裝置;在原吸絲閥門處加裝吸塵閥門,通過(guò)原電磁閥同時(shí)控制吸塵和吸絲兩個(gè)閥門。裝置運(yùn)行時(shí),若檢測(cè)到煙末儲(chǔ)料區(qū)料位高,將自動(dòng)關(guān)閉吸絲閥門,打開(kāi)吸塵閥門進(jìn)行吸塵;若煙末儲(chǔ)料區(qū)料位低,則在關(guān)閉吸塵閥門的狀態(tài)下打開(kāi)吸絲閥門進(jìn)行正常吸絲,最終實(shí)現(xiàn)了從人工清潔向自動(dòng)清潔的轉(zhuǎn)變。
安裝調(diào)試完成后,課題組進(jìn)行了為期一個(gè)月的跟蹤驗(yàn)證,得出結(jié)論:預(yù)期目標(biāo)達(dá)成,設(shè)備有效作業(yè)率大大提高。
2020年11月,“研制YJ17供料成條機(jī)提絲帶嵌入式聯(lián)動(dòng)清潔裝置”課題在煙草行業(yè)第三十一屆優(yōu)秀質(zhì)量管理小組發(fā)布會(huì)上獲得一等獎(jiǎng)。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展觀察