問題描述
如圖①所示,原CH(小盒煙包透明紙包裝機)推包器有內(nèi)外兩個獨立推爪,各安裝有一根拉簧,拉簧由于線徑較小而易脫落或變形,且內(nèi)側(cè)拉簧隱蔽性高,設備運行過程中一旦某一個拉簧脫落或變形,便造成對應推爪復位不穩(wěn)定,推煙過程中煙包因受力不平衡而產(chǎn)生擠壓,導致產(chǎn)品質(zhì)量缺陷。同時,推包器推爪與推桿之間為銷軸連接,推爪為塑料材質(zhì)且繞銷軸轉(zhuǎn)動時摩擦力較大,易造成推爪安裝孔磨損,造成復位不穩(wěn)定。
圖①
改進方法
重新設計推包裝置機械結(jié)構(gòu)。采用推板拉簧式結(jié)構(gòu),將雙推爪結(jié)構(gòu)改為整體推板,一旦推板出現(xiàn)復位故障,則不能進行推包,避免變形煙包流入下一道工序。在推板與銷軸連接位置加裝軸承,減少推爪安裝孔磨損現(xiàn)象,并采用線徑較大的拉簧,降低變形和松脫風險。
重新設計檢測方案。如圖②所示,將檢測裝置由原來的單一觸發(fā)單元改為雙觸發(fā)單元(煙包提升處堵塞或變形觸發(fā)、端面熱封通道處煙包變形觸發(fā)),兩個檢測位置的觸發(fā)桿相互獨立,分別對應煙包中部及兩端,使檢測范圍更大,可對應檢測煙包部位更多。
圖②
實施效果
改進前,每年因雙聯(lián)推桿復位故障需追溯成品卷煙200件,造成損失約30萬元。該裝置投入使用后,未再出現(xiàn)此類故障,同時有效避免了推板復位故障造成的煙包擠壓,減輕了包裝機生產(chǎn)機臺過程質(zhì)量控制壓力。
2025中國雪茄(四川)博覽會暨第七屆“中國雪茄之都”全球推介之旅