“3,2,1,點火!”
伴隨著現(xiàn)場指揮的一聲令下,現(xiàn)場視鏡里升騰起黃色的火光。
“閥門開度正常。”“天然氣流量正常。”“各風機運行頻率正常。”“負壓檢測正常?!卑殡S著現(xiàn)場情況的持續(xù)匯報,點火試驗順利達到預設溫度,進入了溫度保持階段,現(xiàn)場忙碌的工作人員松了一口氣。
這是山東中煙工業(yè)有限責任公司青島卷煙廠制絲車間HXD氣流烘絲設備燃燒爐更新改造項目調(diào)試驗車的現(xiàn)場。
日前,經(jīng)過多方籌備和周密部署,制絲車間迎來了HXD的點火試車。作為目前國內(nèi)在用的役齡最長、流量最大的烘絲設備,HXD多年來承擔著企業(yè)9000Kg/h制絲線的氣流烘絲任務,在車間人員的精心維護保養(yǎng)下,已經(jīng)連續(xù)高溫運行十多年,可謂“勞苦功高”。在前期的狀態(tài)檢查中,他們發(fā)現(xiàn)HXD燃燒爐體內(nèi)部出現(xiàn)多處銹蝕,給設備的安全穩(wěn)定運行帶來了隱患。為此,設備管理處、制絲車間及相關部門成立聯(lián)合項目組,共同實施此次HXD燃燒爐更新改造。
“更換燃燒爐是對設備的局部更換,能夠節(jié)約維修費用,但施工過程難度不小。”設備管理處項目負責人牛序策說,燃燒爐長7.5米、寬3米多,單體就有近9噸重,而且周圍設備密集,進出空間狹窄。時間緊、任務重,如何保證有序、安全施工,是擺在大家面前的一道難題。
項目組成員王新輝在協(xié)助完善施工方案過程中,聯(lián)想到了自己的專業(yè)特長——三維建模。在查閱設備資料和現(xiàn)場細致確認后,他通過三維建模完整復原了設備情況,將施工過程的每一步用動畫模擬的方式展示出來,加深了大家對項目過程的理解,整個施工過程變得一目了然。
為保證施工過程安全有序,設備管理處、安全保衛(wèi)處和制絲車間嚴格落實廠黨委要求,緊密協(xié)同配合,每日召開安全晨會、項目進度調(diào)度會、現(xiàn)場總結會;制絲車間充分利用此次項目改造的機會,安排當班維修人員跟進施工過程,現(xiàn)場學習、交流HXD燃燒爐內(nèi)部構造和原理,對重要零件進行測繪,將培訓課堂搬到了施工現(xiàn)場。
調(diào)試驗車過程千頭萬緒,絲毫遺漏都可能導致設備運行故障,只有一絲不茍才能保證調(diào)試準確無誤。
“張工,這接線板上十幾根接線,你咋能一下子都記住了呢?”在發(fā)現(xiàn)風機頻率過高是由于負壓檢測表接反后,電氣維修工張延龍看著電氣主管張永鑒問道?!斑@上面什么顏色的線接哪里,我早就記好了,不然一根線接反,工作可就白做了?!闭f著,張永鑒拿出一個發(fā)黃的筆記本。原來,為保障接線準確,張永鑒在設備拆卸之前就記下了所有電氣元件的接線順序。
“這個點火棒位置不太對,火花探測器也沒探測到,是不是安裝角度不對?”在單機運行過程中,有著30多年維修經(jīng)驗的維修班長劉世海提出了自己的疑問。他現(xiàn)場調(diào)整點火棒安裝位置后重新點火試驗,解決了探測器檢測不準確的問題。
為保證調(diào)試中及時發(fā)現(xiàn)并解決問題,制絲車間制定了詳細的驗車流程,安排有豐富經(jīng)驗的專業(yè)維修人員對設備進行全方位檢查,每天記錄調(diào)試數(shù)據(jù)、填寫項目檢查確認清單。在參與人員的共同努力下,最后的設備試車工作圓滿完成,HXD在換爐后成功實現(xiàn)了“重生”。
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