“今年前11個月,我們共裝配完成ZJ119型卷接機組MAX大門部套31組。經(jīng)跟蹤調(diào)查,31組MAX大門裝配質(zhì)量全部合格,部套首次交檢合格率達到100%?!苯?#xff0c;在常德煙草機械有限責任公司產(chǎn)品出廠部門質(zhì)量分析會上,ZJ119型卷接機組MAX部分裝配工藝主管技術(shù)員王志雄介紹道。
MAX大門是ZJ119型卷接機組的關(guān)鍵部套,發(fā)揮著保護機組的重要作用。設(shè)備使用過程中需要反復(fù)開關(guān)門,MAX大門操作的便捷性和運行的穩(wěn)定性,影響著設(shè)備的作業(yè)效率。
由于MAX大門自身體積大、質(zhì)量重、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且涉及的零件數(shù)量多,裝配難度大,如果裝配不當容易造成大門開合不到位、卡死等故障,大門裝配完成后首次交檢合格率一度低至20%。
“交檢不合格的MAX大門需要反復(fù)拆解部套、更換零件才能查明原因,耗時較長,不但浪費人力資源,還增加了生產(chǎn)成本?!蓖踔拘壅f。
隨著訂單需求的提升,ZJ119型卷接機組的生產(chǎn)周期被不斷壓縮,MAX大門反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題已經(jīng)嚴重影響到ZJ119型卷接機組的生產(chǎn)進度。
為徹底找到影響MAX大門質(zhì)量的核心問題,今年年初,常德煙機公司總裝車間成立以王志雄為牽頭人的QC攻關(guān)小組,并抽調(diào)研發(fā)、工藝、質(zhì)檢、操作等環(huán)節(jié)的骨干力量進行聯(lián)合攻關(guān)。
“MAX大門由不銹鋼門框、玻璃等12種零件組成,產(chǎn)品自重為260公斤。對比多批次零件數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),受材質(zhì)影響,MAX大門總重量偏差在10公斤左右,且重心不固定,這直接影響著MAX大門平衡力矩的調(diào)整?!苯?jīng)過多次試驗,檢驗工周明華得出結(jié)果。
“每個MAX大門的重量都是不同的,只有先算出平衡力的大小,才能精準調(diào)節(jié)不同大門的數(shù)據(jù),平衡掉它們的力矩,順利啟動大門?!痹O(shè)計員陶韶華說,目前左側(cè)拉力與摩擦力的合力與右側(cè)不一致,從而形成了較大的傾覆力矩,如果無法平衡力矩,電機驅(qū)動大門開合則會很困難。
QC攻關(guān)小組分析多個案例發(fā)現(xiàn),可借助重量平衡器平衡大門左右兩側(cè)的合力。合理的拉力參數(shù)因不同大門重量而異,他們在產(chǎn)品裝配時對每一個裝配數(shù)據(jù)進行跟蹤記錄分析,綜合計算后,確定合理的拉力參數(shù),最終驅(qū)動電機順暢開合MAX大門。
此外,王志雄在仔細觀察MAX大門上下移動后發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品設(shè)計上存在的小缺陷使得大門運行時,鏈條在鏈輪的作用下不斷松動,最終導(dǎo)致大門運行卡頓。
鏈條傳動中,電機正反轉(zhuǎn)動帶動鏈條上下移動,進而帶動MAX大門開合。他們決定在鏈條上加裝鎖緊螺母,保證鏈條運行過程中力不變,鏈條張緊程度合適,從而消除大門卡頓現(xiàn)象。同時,他們采用大規(guī)格拖鏈,解決了MAX大門拖鏈易膨脹、松動等問題,滿足大門使用要求,提升了美觀度。
系統(tǒng)、全面改進后,影響MAX大門一次交檢合格率的問題迎刃而解。此次改進實施方案在理論和實際操作上具備可行性,MAX大門運行情況、鏈條均合格,部套合格率提高至100%,改進項目成功通過公司內(nèi)部驗收?!皳?jù)測算,按照新技術(shù)參數(shù)和裝配工藝進行該部套的裝配,每年可節(jié)約人工裝配工時共508小時,創(chuàng)造經(jīng)濟效益11萬余元?!蓖踔拘劭偨Y(jié)道。