為促進黨建與業(yè)務(wù)深度融合,充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用,今年以來,四川中煙工業(yè)有限責任公司西昌卷煙廠組建攻堅團隊,開展“提高YB45包裝機6/7號輪調(diào)整質(zhì)效”項目攻堅,現(xiàn)已取得顯著成效。
去年,卷包車間生產(chǎn)煙包存在盒蓋不齊、小盒煙包不方正、斜角漏白等質(zhì)量缺陷,需要對盒成型及輸送通道的位置和尺寸進行糾正。在糾正過程中,調(diào)整6/7號輪導板平行度時,存在耗時過長且需要反復(fù)調(diào)整等難點,調(diào)整效率較低,不利于提升生產(chǎn)質(zhì)效。
面對這一難題,黨員攻堅團隊深入分析,發(fā)現(xiàn)調(diào)整6/7號輪煙包輸送及干燥弧形導板過程中,全憑操作工個人經(jīng)驗,缺乏固定參照工具。團隊針對問題癥結(jié)開展頭腦風暴,嘗試將圓規(guī)、百分表、高度尺、深度尺等測量工具進行組合設(shè)計,確定出工裝的大致模型和定位基準。經(jīng)在設(shè)備上進行驗證和適應(yīng)性修改,攻堅團隊對工裝反復(fù)調(diào)整優(yōu)化,最終設(shè)計出6/7號輪導板調(diào)整工裝。
6/7號輪平行度調(diào)整工裝投入使用后,調(diào)整平均耗時由原來的52分鐘降低至20.5分鐘,車間因相關(guān)質(zhì)量缺陷導致的年平均扣分由8.7分降至3.4分,有效保證了產(chǎn)品質(zhì)量。