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福建中煙龍巖煙草工業(yè)公司:以設(shè)備保工藝 向創(chuàng)新要效率

2025年01月14日 來源:東方煙草報 作者:姚佳君
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一流的產(chǎn)品,離不開一流的制造。當(dāng)前,國產(chǎn)煙機設(shè)備在保障工藝質(zhì)量和生產(chǎn)穩(wěn)定等方面的重要性日益凸顯。然而,面對快速變化的技術(shù)環(huán)境,原有設(shè)備可能會出現(xiàn)與生產(chǎn)不相適應(yīng)的現(xiàn)象,需要通過改造來滿足生產(chǎn)需求。

在福建中煙龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司,“古田”(金中支)的生產(chǎn)就遇到了這樣的問題——由于產(chǎn)品包裝模式變化,需要對ZB417C型側(cè)開式包裝機組進行改造升級。

在無經(jīng)驗可循、無先例借鑒的情況下,龍巖煙草工業(yè)公司卷包車間迎難而上、凝心聚力,打響了設(shè)備改造“攻堅戰(zhàn)”……

統(tǒng)籌布局 用“新”應(yīng)對

2023年,為適應(yīng)市場的新變化、新要求,龍巖煙草工業(yè)公司準備將“古田”(金中支)改為平張紙包裝。

自引進中支高速包裝機以來,龍巖煙草工業(yè)公司對設(shè)備的改造升級就從未停止過。用于“古田”(金中支)生產(chǎn)的ZB417C機組,經(jīng)過多輪“打磨”,從原來的手工包裝改為自動包裝,作業(yè)效率大幅提升,但尚不具備平張紙包裝能力。設(shè)備能力與工藝標準存在一定程度的“脫節(jié)”,促使卷包車間維修高手們迅速集結(jié),組成專項攻關(guān)項目組,以問題為導(dǎo)向集中力量“會診”。

此次改造主要針對ZB417C機組的輔機——CT條盒包裝機。“時間非常緊張,我們從方案策劃、團隊分工、溝通協(xié)調(diào)、效果驗證等環(huán)節(jié)推進項目,形成一個有效閉環(huán)?!本戆囬g設(shè)備技術(shù)員賀志華介紹道。

“改造前的‘古田’(金中支)條盒分量十足,是預(yù)制成型的。現(xiàn)在換成更為輕便的平張紙條盒包裝,雖然只是材質(zhì)的變化,但牽一發(fā)而動全身?!本戆囬g技術(shù)組組長鄭東文說,項目組成員發(fā)揮各自所長,針對技術(shù)難點開展過程管控項目攻關(guān)。

為讓現(xiàn)有包裝機適應(yīng)平張紙條盒包裝方式,項目組制定了一套煙包推送和堆疊工藝流程:在煙包輸送階段,單個煙包依次通過推送裝置進入堆疊通道,在這個長條形的通道中,煙包側(cè)立起來并有條不紊地進入穩(wěn)定分離裝置,過渡到推板入口。

在此基礎(chǔ)上,項目組通過優(yōu)化平張紙包裝工藝邏輯控制,設(shè)計出包括推送裝置、堆疊通道、穩(wěn)定裝置在內(nèi)的十豎包堆疊機構(gòu),并實現(xiàn)了與上下游設(shè)備的速度匹配與自動控制。

“速度提到一定水平后,包裝狀態(tài)就會不大理想?!?/p>

“沒錯,還是要從定位上找突破口?!?/p>

隨著包裝機速度提升,煙包歪斜情況不時出現(xiàn),“隊伍”不齊就會擠壓煙支,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

為讓煙包“整齊列隊”,項目組不斷對設(shè)備和機構(gòu)進行調(diào)試,但始終無法徹底解決問題。于是,他們將目光投向輸送通道的皮帶改進上。

“鄭工馬上跟設(shè)備廠家溝通,他們另外提供了特殊材質(zhì)的皮帶,我們反復(fù)驗證后,設(shè)計出了一段新型的‘1+2’皮帶輸送裝置?!表椖拷M成員陳函說,他們采用類比法設(shè)計傳動系統(tǒng),也就是在輸送通道上部采用1條皮帶以減少與煙包的摩擦,在通道下部采用2條皮帶以保證運輸平穩(wěn),從而實現(xiàn)了煙包穩(wěn)定堆疊。

煙包疊的輸送是連續(xù)不斷進行的,若煙包在運行過程中受到較大推力,輸送姿態(tài)不穩(wěn),煙包疊就容易在CT條盒包裝機入口處與推板產(chǎn)生摩擦、碰撞,這也是煙包易傾倒和歪斜的原因之一。

“為讓煙包疊在靠近推板的地方適當(dāng)減速,我們設(shè)計安裝了一個剎車分離和疊壓釋放裝置,幫助煙包順利進入下一道工序。”鄭東文說,項目組成員不斷優(yōu)化設(shè)計,高質(zhì)高效完成了十豎包輸送堆疊機構(gòu)的自主開發(fā)。

與此同時,他們勇闖新路,著手對內(nèi)部傳動機構(gòu)進行改造,以解決平張紙長度遠超包裝機設(shè)計極限尺寸的痛點。

項目組成員將設(shè)備運行與產(chǎn)品質(zhì)量控制有效結(jié)合作為發(fā)力方向,建立了一種基于數(shù)學(xué)建模與傳動行程匹配計算的方法。簡而言之,就是通過算法精準地對設(shè)備內(nèi)部傳動部件和外圍部件進行技術(shù)改造,解決紙邊拉扯和折疊器干涉問題,滿足平張紙裹包工藝要求。

“那段時間不是在畫圖紙就是在做工具。”項目組成員沈偉坤說,他們?yōu)镃T條盒包裝機進行運動建模后改造傳動部件,僅外圍零部件改造就有43處。通過一系列自主改造與技術(shù)創(chuàng)新,龍巖煙草工業(yè)公司順利實現(xiàn)了ZB417C包裝機組平張紙工藝升級。

匯聚合力 爭分奪秒

卷包是連接“市場與現(xiàn)場”的關(guān)鍵一環(huán)。當(dāng)項目按下開始鍵那一刻起,項目組成員就以分秒必爭的精神狀態(tài),與時間賽跑、與困難較量,目標只有一個:實現(xiàn)國產(chǎn)煙機設(shè)備效用最大化,為產(chǎn)品質(zhì)量保駕護航。

根據(jù)方案,龍巖煙草工業(yè)公司為原有設(shè)備主體結(jié)構(gòu)采購了一套電控系統(tǒng)?!盀榱藫寱r間,設(shè)備廠家直接將零部件運過來,在車間現(xiàn)場進行組裝與調(diào)試?!本戆囬g電氣維修工盧新潤說,由于趕時間,已完成的設(shè)備程序未寫入電控系統(tǒng),運來的設(shè)備相當(dāng)于一個空殼。遠程處理一天無果后,項目組緊急要求廠家增派技術(shù)人員進廠完善程序。

一周后,備件進入調(diào)試階段,但挑戰(zhàn)接踵而至。

車間人員在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),“古田”(金中支)的煙包透明紙在燙平時,其底部折疊部位會出現(xiàn)褶皺。

產(chǎn)品包裝美觀度直接影響消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的評價。對此,項目組緊急攻關(guān),一方面研發(fā)透明紙分段熱封技術(shù),實現(xiàn)烙鐵分段獨立溫控;另一方面嘗試更換多種不同材質(zhì)的透明紙。

邊生產(chǎn)、邊磨合,他們解決了透明紙易收縮變形問題,有效提高了透明紙熱封美觀度。

同時,項目組堅持多措并舉,持續(xù)提高設(shè)備與產(chǎn)品的適配性。

“過去需要每天更換鋼印,將硫酸紙壓碼裝置進行拆卸和調(diào)整,平均耗時25分鐘。改進后無需拆卸和調(diào)整就能快速更換鋼印?!表椖拷M成員楊添錦說,他們用撥輪快換式壓碼裝置替換原有設(shè)計,提升了小盒裝填機運行效率。

“古田”(金中支)條盒時常發(fā)生印花掉落現(xiàn)象。項目組成員逐一排查和試驗后,找到了徹底解決印花粘貼不牢的方法——印花定位加固技術(shù)。他們給條盒裝上防竄動裝置,當(dāng)印花成功“上身”后,再用粘貼加固裝置給印花一個作用力,起到二次加固作用。如此一來,條盒裝填機小停機次數(shù)由每天40次降低至2次,運行效率大大提高。

細微之處見真章。在多方共同努力下,制約“古田”(金中支)包裝升級換代的設(shè)備問題被逐個破解。龍巖煙草工業(yè)公司在行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了側(cè)開式包裝機全流程自動化集成生產(chǎn),顯著提升了生產(chǎn)效率、保障了產(chǎn)品質(zhì)量。此外,該項目還結(jié)出了累累碩果——申請發(fā)明專利8項,其中2項已授權(quán)、4項進入實審、2項已受理;獲得實用新型專利授權(quán)9項。

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