煙草在線專稿 煙草是茄科煙草屬植物,煙梗即是煙葉之粗硬葉脈,約占葉重25%~30%。作為煙草生產(chǎn)和消費(fèi)大國,我國煙草企業(yè)每年約有數(shù)萬噸煙梗廢棄物被棄置浪費(fèi)。復(fù)烤企業(yè)作為煙草加工環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),主要承擔(dān)著煙葉從原料到半成品的轉(zhuǎn)換,在這一環(huán)節(jié)中,將會直接產(chǎn)生大量的煙梗,按照以前的老辦法,深埋、焚燒、粉碎毀型廢棄等已經(jīng)完全不符合地方環(huán)保要求,煙梗的處置不當(dāng)將會對環(huán)境保產(chǎn)生極大的影響,再加之國家《煙草專賣法》的嚴(yán)格實(shí)施,如管理不當(dāng),還可能造成煙草制假的重要原料。因此在復(fù)烤加工環(huán)節(jié)能夠找到對廢棄煙梗的綜合利用的辦法,變廢為寶,是實(shí)現(xiàn)煙草循環(huán)經(jīng)濟(jì)的最佳途徑。
一、項(xiàng)目背景
貴州復(fù)烤公司《2013年度財(cái)務(wù)分析》報(bào)告顯示,湄潭復(fù)烤廠在該公司下屬7家復(fù)烤廠中噸煙能耗成本和綜合能耗都是最高的,噸煙能耗成本達(dá)到了377元,噸煙綜合能耗達(dá)250公斤標(biāo)準(zhǔn)煤。就這兩項(xiàng)指標(biāo)使得湄潭廠在公司年度考核中位列倒數(shù)第一,這也是湄潭復(fù)烤廠的一塊短板,廠黨委更是看在眼里,急在心里。
二、試驗(yàn)過程
痛則思變,唯有解放思想、創(chuàng)新驅(qū)動才是根本途徑。2014年廠黨委主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)題調(diào)查分析、專題座談,多次組織現(xiàn)場員工參與“諸葛亮?xí)?、“臭皮匠會”?#xff0c;討論在現(xiàn)有的條件下如何實(shí)現(xiàn)突破。一場如何利用廢棄煙梗,變廢為寶的大討論由此拉開了序幕。
通過對煙梗的試驗(yàn)檢測可知,其發(fā)熱量為2700大卡左右,熱值還是比較高的,理論上具備在鍋爐中燃燒的條件。由于煙梗與原煤的比重不一樣,要實(shí)現(xiàn)二者的混合摻燒就必須要解決三大問題:一是摻燒比例的選擇;二是鍋爐工藝參數(shù)的調(diào)整;三是必選要改變原有的布袋除塵模式。而需要解決的問題中最為核心的就是摻燒比例的確定,因?yàn)檫@涉及到鍋爐的正常運(yùn)行與資源的最大利用,而工藝參數(shù)的調(diào)整又是隨著比例的變化而變化。因此在確定摻燒比例的過程中,以省級勞模周書遠(yuǎn)為代表的技術(shù)人員在鍋爐現(xiàn)場做記錄、作分析,前前后后忙碌了近一個(gè)月。
為保證試驗(yàn)的成功,我們選擇了穩(wěn)定燃煤質(zhì)量。針對目前的鍋爐狀況,將原煤的發(fā)熱量控制在4000大卡至4500大卡,控制好煤粉比例(即顆粒度),如果煤粉的比例太高,就會在引風(fēng)的作用下隨煙道而進(jìn)入到污水循環(huán)池,最終成為煤渣被浪費(fèi)。其次是有針對性對設(shè)備進(jìn)行一定改進(jìn),主要是將原來的布袋除塵設(shè)備更換為多管除塵器,這就解決了由于煙梗比重比較輕而導(dǎo)致排煙溫度升高而帶來的安全隱患。最后是確定對廢棄煙梗使用量的測算,方案是以10%的煙梗開始添加,每增加10%,觀察鍋爐的變化,并做好記錄。生產(chǎn)班每天提供15至20噸煙梗,轉(zhuǎn)運(yùn)至鍋爐房儲煤棚。動力班根據(jù)配比要求,提前做好梗和煤的配比工作,使用鏟車進(jìn)行均勻摻配。根據(jù)鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況,準(zhǔn)確計(jì)量后加入鍋爐煤斗內(nèi),進(jìn)行鍋爐燃燒。鍋爐運(yùn)行過程中密切觀察鍋爐運(yùn)行情況,爐膛溫度變化情況,蒸汽壓力情況等,及時(shí)做好記錄。
煙梗摻燒比例按以下方式確定:
1.摻配比例:10%(原煤90%:純梗10%)原煤采用4000大卡,原梗采用水分控制9%-11%。滲配10%的原梗進(jìn)入鍋爐燃燒后能滿足車間生產(chǎn)用汽、蒸汽壓力平穩(wěn),操作參數(shù)與使用原煤操作參數(shù)調(diào)節(jié)不大,對鍋爐設(shè)備檢查,因滲配比例少,主要是每次轉(zhuǎn)班檢查風(fēng)帽眼孔,是否有堵塞現(xiàn)象。
2.摻配比20%(原煤80%:純梗20%)原煤采用4000大卡,原梗采用水分控制9%-11%。滲配20%的原梗進(jìn)入鍋爐燃燒,要滿足車間正常生產(chǎn),達(dá)到車間用汽平穩(wěn),各操作參數(shù)需作調(diào)整,但調(diào)節(jié)幅度不大,另外煤與原梗的配比必須均勻,對鍋爐設(shè)備檢查風(fēng)帽、眼孔、省煤器檢查。
3.摻配比30%(原煤70%:純梗30%)原煤采用4000大卡,原梗采用水分控制9%-11%。滲配比30%的原梗進(jìn)入鍋爐燃燒,要滿足車間正常生產(chǎn),鼓風(fēng)、引風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整過頻,排煙溫度有所增加,蒸汽壓力有所波動,由于原梗滲配比例增加所產(chǎn)生的粉末增多,保證設(shè)備運(yùn)行率,每次轉(zhuǎn)班必須對風(fēng)帽、眼孔、省煤器、除塵設(shè)備徹底檢查。
通過逐步加大比例的測試,當(dāng)煙梗比例摻配到30%的時(shí)候,鍋爐的運(yùn)行狀況最為理想,運(yùn)行很平穩(wěn),壓力穩(wěn)定,完全滿足生產(chǎn)車間的供氣需求。而隨著比例的加大到35%時(shí),鍋爐負(fù)壓開始出現(xiàn)變化,再次將比例調(diào)整為40%,鍋爐的負(fù)壓明顯出現(xiàn)不足,鍋爐引風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速已經(jīng)達(dá)到了95%,幾乎接近臨界值。因此我廠最終確定煙梗與原煤混合摻燒的比例為30%,既能最大限度的使用廢棄煙梗,又能滿足設(shè)備的安全運(yùn)行,滿足生產(chǎn)需要。
三、項(xiàng)目取得的成效
湄潭復(fù)烤廠固化了工作方法,強(qiáng)化了管理力度,通過此項(xiàng)工作的有效開展,極大的降低了廢氣的排放,減少了大堿的使用量,并且能夠減少煤的使用,增加企業(yè)利潤空間,降低經(jīng)營成本。讓企業(yè)獲得更大的發(fā)展機(jī)會。摻配燃燒能夠讓鍋爐的燃燒更加安,對于鍋爐的燃燒使用來說能夠運(yùn)用較少的人力成本產(chǎn)生極大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,其讓很多傳統(tǒng)燃燒所存在的問題得以解決,為其安全和發(fā)展提供了原動力。
1、經(jīng)濟(jì)效益
截止至2015年度,湄潭廠共使用8247.937噸煙梗,節(jié)能燃煤6185.952噸,節(jié)約采購原煤成本280余萬元,減少大堿使用量40噸,節(jié)約采購成本約40萬元。
2、社會效益
通過本項(xiàng)目的實(shí)施,解決了傳統(tǒng)煙梗廢料處理方式帶來的弊端,即深埋方式造成的土壤污染,焚燒方式造成的空氣污染,粉碎方式帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)等,為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會環(huán)境保護(hù)起到了一定的貢獻(xiàn)。
3、專賣效益
本項(xiàng)目實(shí)施后,讓違法犯罪分子利用復(fù)烤環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的煙梗來制造假冒卷煙變?yōu)椤盁o機(jī)可乘”,讓我們的卷煙市場更加潔凈,讓消費(fèi)者更加放心。同時(shí),極大的降低了專賣處理風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步減少了專賣處理費(fèi)用,對地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和環(huán)保工作起到了一定的貢獻(xiàn),并且解決了困擾煙草企業(yè)多年的專賣風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)的良性發(fā)展打下了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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