
煙業(yè)智匯

零售戶在線

微薰

手機(jī)版
煙草在線專稿 “貴陽(yáng)廠不能把企業(yè)發(fā)展的眼光停留在擴(kuò)大生產(chǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益這一點(diǎn)上,要認(rèn)識(shí)到“節(jié)能減排、提效降耗”對(duì)于保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要性,要以可持續(xù)發(fā)展的眼光將節(jié)能環(huán)保與企業(yè)發(fā)展緊緊地結(jié)合在一起?!闭勂鸸?jié)能降耗對(duì)企業(yè)的作用,貴陽(yáng)復(fù)烤廠廠長(zhǎng)陳軍如是說(shuō)道。
復(fù)烤企業(yè)是以消耗蒸汽及其熱能為主的耗能企業(yè),其核心設(shè)備真空回潮系統(tǒng)、三烤機(jī)(烤片、烤梗及烤沫)、潤(rùn)葉機(jī)及鍋爐系統(tǒng)無(wú)一不是伴隨著蒸汽及熱能的產(chǎn)生、利用和耗散,而隨之帶來(lái)的就是對(duì)不可再生燃料的持續(xù)消耗,因此,如何在提高能源利用效率的同時(shí),最大限度的降低能耗成本,減少環(huán)境污染,走可持續(xù)發(fā)展道路,已成為復(fù)烤企業(yè)面臨的一個(gè)重要課題。
課題帶動(dòng) ?凝聚合力促發(fā)展
在貴陽(yáng)廠黨委的支持下,為了解決由于企業(yè)用能而產(chǎn)生的一系列問(wèn)題,“智慧之光”QC小組成立了,其成員涉及生產(chǎn)、設(shè)備、綜合及企管的相關(guān)技術(shù)和管理崗位,共計(jì)人數(shù)11人,小組以“節(jié)能減排、提效降耗”為己任,提倡運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新手段,立志解決廠內(nèi)的能源利用和環(huán)境污染問(wèn)題。從小組成立至今,獲得了諸多成果,多次得到廠級(jí)、公司級(jí)及地廳級(jí)的各類獎(jiǎng)勵(lì),撰寫并發(fā)表包括《水汽分離式乏汽回收裝置的研制和應(yīng)用》在內(nèi)的6篇學(xué)術(shù)論文,獲得《工業(yè)爐窯煙氣脫硫自動(dòng)加料裝置》在內(nèi)的實(shí)用新型專利4項(xiàng),已受理實(shí)用新型專利2項(xiàng),連續(xù)榮獲省局公司2014和2015年度qc成果一等獎(jiǎng)及其他各類獎(jiǎng)項(xiàng),活動(dòng)成果累計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效率100余萬(wàn),預(yù)計(jì)推廣效益300余萬(wàn)。今年8月,“智慧之光”小組代表貴州復(fù)烤參加了“鋒芒杯”全國(guó)煙草行業(yè)精益改善團(tuán)隊(duì)大賽,通過(guò)重重選拔,成功并入圍大賽月20強(qiáng)。
集思廣益 ?排氣余熱再利用
復(fù)烤企業(yè)生產(chǎn)車間的用汽設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定量的排汽,由于水蒸氣的排放司空見慣,并未引起重視,從而忽略了其熱能浪費(fèi)而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失,特別是2015年新建了天燃?xì)忮仩t后,燃料成本成倍增加,巨大的燃料成本壓力,迫使貴陽(yáng)廠必須充分利用各種余能,最大限度的節(jié)省燃料消耗。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和查閱資料,提高回收效率效果,小組確定了將排氣中的水蒸氣和水進(jìn)行完全分離后再進(jìn)行分類回收的創(chuàng)新想法,由于創(chuàng)新性強(qiáng),沒有同類型設(shè)備借鑒,小組經(jīng)歷了數(shù)次失敗,回收效率效果始終達(dá)不到預(yù)期,但小組并沒有氣餒,通過(guò)走訪華中科技大學(xué)的相關(guān)熱能權(quán)威專家,并經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的不斷論證和實(shí)驗(yàn),2015年11月,水汽分離式乏汽完全回收系統(tǒng)終于研制成功,通過(guò)3個(gè)月的試運(yùn)行,完全達(dá)到預(yù)期效果,其汽水回收率達(dá)到100%,熱能回收率達(dá)到96%以上,創(chuàng)造年經(jīng)濟(jì)效益80余萬(wàn)元,即每加工1噸原煙帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益為16.03元,并獲得了國(guó)家實(shí)用新型專利。
聚焦難點(diǎn) ?杜絕超標(biāo)準(zhǔn)排放
鍋爐作為企業(yè)的動(dòng)力源泉,其排氣中的二氧化硫、煙塵一直是貴陽(yáng)廠對(duì)環(huán)境污染較嚴(yán)重的污染源,對(duì)此,貴陽(yáng)廠于2012、2013年投資新建了一套脫硫除塵系統(tǒng),然而經(jīng)過(guò)兩個(gè)烤季的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)煙氣凈化未達(dá)到理想效果。為徹底解決以上問(wèn)題,節(jié)省環(huán)保成本,提高脫硫效果,徹底杜絕SO2超標(biāo)排放現(xiàn)象,小組結(jié)合實(shí)際情況,通過(guò)QC活動(dòng)設(shè)計(jì)出一種QC小組研制的石灰風(fēng)送散落裝置,切實(shí)實(shí)現(xiàn)了石灰添加高效性、均勻性、持續(xù)性,提高了石灰添加的整體效果,從而大大減小了脫硫塔出口水PH的波動(dòng)大小和SO2的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。從試運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看,出口水ph平均值保持在7-8之間,SO2排放平均值保持在200-400的理想范圍內(nèi),完全實(shí)現(xiàn)了既節(jié)省了石灰又有效保障了貴陽(yáng)廠SO2穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的目標(biāo)。使用該裝置,除去設(shè)備折舊和電力損耗,節(jié)省石灰和人工費(fèi)用約12萬(wàn)/每年,由于創(chuàng)新性強(qiáng),該裝置獲得了國(guó)家實(shí)用新型專利。
2017年,小組秉承創(chuàng)新是發(fā)展第一驅(qū)動(dòng)力的新理念,在創(chuàng)新的道路上永不停止,新的QC課題《可拆卸式滾筒及網(wǎng)鼓的研制》經(jīng)過(guò)近半年的研制,并吸取了多次的失敗經(jīng)驗(yàn),終于取得了突破性的進(jìn)展,完成了整體的方案設(shè)計(jì),目前已經(jīng)進(jìn)入制作階段。
“下一步,貴陽(yáng)復(fù)烤廠將更進(jìn)一步利用QC項(xiàng)目創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等手段,不斷將企業(yè)節(jié)能降耗的水平發(fā)揮到極致,最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的綠色發(fā)展”,對(duì)于未來(lái),陳軍充滿信心。

黨建領(lǐng)航 產(chǎn)業(yè)筑基 重慶中煙書寫“農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富”新篇章