“這臺回潮機既降低了回潮耗時,又提高了回潮合格率,今年煙葉烘烤工場用上了它,再也不用排隊等烤房了?!?月20日,在山東濰坊諸城市孟友煙農(nóng)專業(yè)合作社煙葉烘烤工場,正在卸煙的社員孟祥志指著烤房外的移動式超聲波霧化回潮機發(fā)出感慨。
煙葉對水分極為敏感,具有十分靈敏的吸濕性和放濕性。煙葉中含水量的多少不僅會影響煙葉重量、抗破碎力等物理性狀,同時也會通過影響酶的活性進而影響煙葉內(nèi)在品質(zhì)。同時,煙葉含水量在一定程度上影響著煙葉的加工、貯存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。初烤煙葉的含水量在9%左右,在進行卸爐、加工等各種操作時極易破碎,因此,烤后煙葉必須經(jīng)過回潮,使其含水量達到14%左右才能卸煙、分級,從而減少煙葉破碎造成的損失。
過去,諸城煙區(qū)在煙葉密集烘烤環(huán)節(jié)主要采用人工自然回潮或利用“風機倒轉(zhuǎn)+普通霧化回潮機”方式進行煙葉回潮。然而,人工自然回潮受天氣影響較大,碎片率高且效率低;使用普通霧化回潮機時,葉尖先接觸水霧,易造成葉尖水分偏大、葉根部水分偏小、煙葉回潮不均勻等問題。以上兩種情況嚴重制約了煙葉加工進度,導致烘烤后期出現(xiàn)“煙等爐”現(xiàn)象,增加了烘烤成本,不利于煙葉烘烤質(zhì)量的提升。
為解決這一難題,2018年7月,諸城市局(分公司)煙葉科和孟友煙農(nóng)專業(yè)合作社組建“歸零”QC小組,針對這一問題進行立項攻關(guān),力求改進煙葉回潮方式,提高煙葉回潮效率。
“歸零”QC小組骨干成員王桂榮、楊秀峰等調(diào)查分析了煙葉回潮相關(guān)數(shù)據(jù)并得出結(jié)論:諸城煙區(qū)密集烤房煙葉回潮平均耗時8.2小時/爐,平均合格率為80.6%,與行業(yè)先進水平相比,回潮效率有待提升。于是,他們將QC課題確定為研制一種能降低回潮耗時、提升回潮合格率的回潮裝置。
很快,QC小組成員查到了2項能與轄區(qū)密集烤房匹配的回潮機相關(guān)專利,同時,還在網(wǎng)上查到在蔬菜、水果種植中有使用壓縮、超聲波等原理的加濕器,但其霧化量、出霧口等規(guī)格與密集烤房并不配套。最后,QC小組成員決定借鑒有關(guān)原理,研制一種只需一人操作且一次性解決回潮效率低、葉片合格率低、回潮不均勻等痛點問題的新型工具。
隨后,QC小組成員運用頭腦風暴法對課題展開討論,提出了3個備選方案,分別為垂直式架構(gòu)、水平式架構(gòu)和探頭式架構(gòu)。經(jīng)過繪制圖紙和對方案中回潮機的出霧量、進霧方式、回潮均勻度、防水性等方面綜合分析,最終選定了水平式架構(gòu)。
接著,他們對水平式架構(gòu)回潮機的空間定型裝置、自控系統(tǒng)、自動霧化箱等進行比較、實驗和測算,最終確定了各部件的材質(zhì)、尺寸、數(shù)量、排列方式和原理方法。其中,為達到合適的出霧量和霧化粒子直徑,他們采用正交實驗法確定了頻率、霧化片數(shù)量、霧化片直徑的最優(yōu)參數(shù)配比。
方案確定后,小組成員采用5W1H精益工具制定了對策表,對需要實現(xiàn)的目標進行測試、改進,直到達標、定型并驗證有效。
為確定最適合的推桿角度,小組成員采用黃金分割法進行實驗,用測力儀測量不同角度的拉力大小,經(jīng)過三次實驗最終確定了推桿最佳垂直角度為45.26°。
2018年11月,移動式超聲波霧化回潮機研制成功。
經(jīng)驗證,使用該機器進行煙葉回潮,耗時降低到3.28小時/爐,指標提升率為143.9%,密集烤房煙葉回潮合格率提升至98.4%。
這一成果提高了烤后煙葉質(zhì)量,幫助煙農(nóng)實現(xiàn)降本增收,保障了原料供應(yīng)質(zhì)量。此外,該回潮機不僅能應(yīng)用于密集烤房煙葉回潮,也可用于加工房煙葉回潮,還可以在其他領(lǐng)域中應(yīng)用,具有廣泛的應(yīng)用前景。
“移動式超聲波霧化回潮機的回潮效果比較理想,使用它,烤后煙葉回潮耗時減少了一半多,有效緩解了烘烤季節(jié)烤房使用壓力。同時,該回潮機霧化粒子較小且均勻,回潮后的葉片各部位含水量一致,煙葉品質(zhì)得到有效提高。今年,我們在孟友煙農(nóng)專業(yè)合作社煙葉烘烤工場應(yīng)用該回潮機,明年將會廣泛推廣使用?!敝T城市局(分公司)煙葉科科長楊曉東介紹說。

黨建領(lǐng)航 產(chǎn)業(yè)筑基 重慶中煙書寫“農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美、農(nóng)民富”新篇章