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名稱(chēng):膨脹單元?dú)んw
作用:形成密閉空間,煙絲在其內(nèi)部加溫加濕膨脹加工難點(diǎn):膨脹單元?dú)んw為結(jié)構(gòu)件,且屬于厚板焊接,焊接量大、焊道集中;殼體零件在組焊前全部采用機(jī)械加工,焊后加工余量很小,要求組焊變形量控制在1mm以?xún)?nèi),精度高、難度大
轉(zhuǎn)輥式加溫加濕機(jī)是秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司的主力銷(xiāo)售產(chǎn)品,其核心部件膨脹單元?dú)んw的加工是整個(gè)生產(chǎn)制造過(guò)程的關(guān)鍵。
作為一種結(jié)構(gòu)件,膨脹單元?dú)んw屬于厚板焊接,焊接量大、焊道集中;殼體零件在組焊前全部采用機(jī)械加工,焊后加工余量很小,加工精度高,要求變形量控制在 1mm之內(nèi),難度較大。
過(guò)去,膨脹單元?dú)んw主要依靠國(guó)外進(jìn)口,成本高,且采購(gòu)周期長(zhǎng)。為進(jìn)一步降低制造成本,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力,從 2017 年開(kāi)始,秦皇島煙機(jī)公司便成立攻關(guān)小組,對(duì)膨脹單元?dú)んw進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化攻關(guān),持續(xù)優(yōu)化加工工藝。
在國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)過(guò)程中,攻關(guān)小組成員發(fā)現(xiàn),由于型材熱脹冷縮的特性,殼體在焊接后變形較大,與設(shè)計(jì)要求精度差距較大,初始焊接變形量達(dá)到 5.6mm。小組成員通過(guò)多次補(bǔ)焊也無(wú)濟(jì)于事,仍無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。所以,他們決定根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件和設(shè)備制造能力對(duì)殼體制作工藝進(jìn)行改進(jìn),重點(diǎn)解決焊接精度差的問(wèn)題。
小組成員進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),按照原有工藝,在組對(duì)焊接階段主要是通過(guò)定位塊和卡具控制尺寸誤差,焊接過(guò)程中和焊后缺少控制變形的措施。所以,缺少預(yù)防變形的工藝是造成焊接精度差的主要原因。
針對(duì)問(wèn)題,小組成員開(kāi)動(dòng)腦筋,結(jié)合實(shí)際決定用兩種辦法來(lái)減少焊接變形量,提高焊接精度:一是制作適合的夾裝工具;二是改進(jìn)優(yōu)化焊接工藝。
首先,結(jié)合殼體可能產(chǎn)生的各個(gè)變形的自由度,小組成員設(shè)計(jì)出了厚板夾具。為了解決焊接變形問(wèn)題,同時(shí)便于焊接操作,小組成員先后研制出三代工裝夾具,前兩代夾具只能保持工件的 45°傾斜角,確保加工不變形,但需要多次拆裝和補(bǔ)焊。今年,小組成員改進(jìn)裝夾工具,在夾具上提前留出空位供焊工作業(yè),同時(shí)將可能變形的地方全部夾住。這樣一來(lái),不僅可以防止金屬在加工過(guò)程中受熱變形,也減少了設(shè)備制造過(guò)程中的搬動(dòng),提高了工作效率。
其次,重新設(shè)計(jì)焊接順序和工藝,減少焊接變形。
先焊接內(nèi)部還是外部,先焊接殼體還是法蘭,是采用 TIG 焊還是 MAG 焊……為了探索出合適的焊接順序,小組成員唐鳳全、于中正、朱小凡三人設(shè)想了無(wú)數(shù)次、試驗(yàn)了無(wú)數(shù)次、失敗了無(wú)數(shù)次,最終找到了合適的焊接方法,焊接變形量達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。隨后,他們將制作方法固化為工藝,有效提高了車(chē)間制作水平。
2021年 7月,使用新裝夾工具和新焊接工藝的膨脹單元?dú)んw被順利應(yīng)用到四川什邡項(xiàng)目上,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定高效,這意味著膨脹單元?dú)んw國(guó)產(chǎn)化圓滿(mǎn)收官。
?最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,采用改進(jìn)后的工具和工藝,單個(gè)膨脹單元?dú)んw制作周期縮短了 50 多個(gè)工時(shí),焊接變形量由原來(lái)的 5.6mm 降低到 0.87mm,大幅提高了制作精度。這是秦皇島煙機(jī)公司在煙機(jī)設(shè)備關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化道路上的又一次突破!
篤行致遠(yuǎn) 2024中國(guó)煙草行業(yè)發(fā)展觀察