煙草在線專稿 2015年陜西寶雞卷煙廠制絲車間大線丙班全年制絲線過程質(zhì)量控制合格率達100%;成品煙絲終端指標合格率100%;出絲率平均值101.08%;向車間內(nèi)提出合理化建議70余條,上報A3報告20余份,小改小革6項,節(jié)約物料5000余公斤,帶來經(jīng)濟效益30余萬元;回摻各類物料、二次利用物料袋,為工廠節(jié)省60余萬元;上報TNPM共計57項,2人榮獲廠級“年度標兵”;8人榮獲“精益制絲”光榮稱號……
是一支什么樣的團隊在一年內(nèi)創(chuàng)造出如此驕人的成績?記者帶著眾多疑問走進了制絲車間,首先映入眼簾的是一排高大的制絲設備,夾雜著轟隆隆的設備運轉(zhuǎn)聲,在一位師傅的指引下,記者看到了正在生產(chǎn)線上忙碌的丙班班長劉振軍,向他請教成績背后的“秘訣”。
我是丙班一分子
寶煙制絲車間大線丙班職工54人,擁有高級工3人,助理工程師4人,學歷均在大專以上,班組青年職工人數(shù)占到了總數(shù)的50%左右,是什么支撐著這個團隊?丙班人一直秉承著一種理念:“沒有完美的個人,只有完美的團隊”,再優(yōu)秀的個人離開團隊將失去光澤,常言道:“三個臭皮匠還頂一個諸葛亮”,在團隊的管理方面,從班長到機臺操作工,個個肩上有指標,人人身上有責任,丙班全體員工心往一起想,力向一起用,團隊才有如此的超能凝聚力、競爭力和創(chuàng)造力。
精益管理在我身邊
自國家局2013年提出“精益管理”理念以來,寶雞卷煙廠作為陜西精益管理的示點在全廠推廣,制絲車間丙班通過班前會,車間宣傳版面等多形式,多層面的培訓和宣貫,使“少資源投入、多價值創(chuàng)造”和“持續(xù)改善,追求卓越”的精益理念成為丙班人的自覺行為。記者隨機采訪到了一位丙班切絲機操作工呂翔老師傅,得知他完成的題為“切絲機刀輥轉(zhuǎn)速的最佳控制”的改善項目獲得廠級一等獎,想將此事做為重點內(nèi)容了解時,他用樸實憨厚的話語道出了真理:“其實真的沒什么,我只做了我該做的,在一個崗位呆的時間長了,自然能掌握些設備運轉(zhuǎn)規(guī)律,提高設備使用效率,減少資源浪費,是我們操作工的本職工作,我們班這種小改小革事件多了去了”。事實也確實如此,他們班2015年運用精益方法和工具,推行PDCA方法,解決了日常工作中的問題30余項;20余人參與A3報告制作;30余人參與TNPM征集活動,有效提升了安全、消耗等關(guān)鍵指標。
煙絲質(zhì)量我來把關(guān)
產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線,丙班抓質(zhì)量從工藝流程入手,組織員工結(jié)合自身崗位,梳理崗位存在的風險點及班組存在的薄弱環(huán)節(jié),制定了“制絲丙班質(zhì)量事故防控措施預案”,以預警促防控,全面收集并科學分析車間質(zhì)量關(guān)鍵管控環(huán)節(jié)、特殊過程控制信息及數(shù)據(jù),形成經(jīng)驗控制區(qū)間范圍,以便操作人員及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管控劣化趨勢和質(zhì)量隱患;加強制絲各工序過程參數(shù)的穩(wěn)定性控制,盡可能降低人為因素造成批內(nèi)、批間質(zhì)量波動的最佳操作方式,持續(xù)提升過程穩(wěn)定性;堅持開展幫帶活動,促使新進員工盡快熟悉、掌握、理解工藝流程;充分利用信息化管理手段,注重質(zhì)量信息反饋,避免信息銜接疏漏;進一步增強了班組質(zhì)量管理水平。
規(guī)范管理從我做起
在丙班,還有一種氣息悄然滲入人心,那就是井然有序的生產(chǎn)秩序和固化的規(guī)范管理模式。丙班根據(jù)“6S”現(xiàn)場管理規(guī)范要求,總結(jié)出了一套實用的“班前搞,班中保、班后清”現(xiàn)場管理模式,確保生產(chǎn)線上始終整潔干凈、安全通道無雜物,車間內(nèi)統(tǒng)一整潔的工作服,忙而不亂的身影隨處可見……記者留意到進入生產(chǎn)一線大門時,車間管理人員給記者遞上了工作帽并隨口叮囑“注意安全”,這也是正是長期以來精益文化底蘊積淀的結(jié)果,他們早已將規(guī)范根植于心,流露于行動。
采訪結(jié)束時,正好是交接班的時間,丙班劉班長及其他同班同事正忙著與接班的人員進行交接手續(xù),看著他們一會兒填表,一會兒與同事交流,一會又將接班人拉到設備前叮囑著什么……
看著他們個個忙碌而有序的身影穿梭在機臺中,記者相信,2016年,他們腳下的路會延伸的更寬更廣……