煙草在線北京消息 2015年,圍繞“質量為先”的工作理念,北京卷煙廠卷包車間按照“加強基礎管理、明確責任目標、嚴把質量關口”要求,針對煙支物理指標問題,開展了一系列的質量改進活動。
一是建立了煙支超標日通報制度。車間每日對前一天各機臺的物理指標超標情況進行公示,并利用生產(chǎn)班組晨會提醒相關注意事項,讓各機臺人員做到心里有數(shù),即知即改。
二是針對目前車間可測的五項物理指標,分別進行技術攻關:
克重——對卷煙機VE進行風力平衡系統(tǒng)改造,保障煙絲束成型穩(wěn)定,實驗相關工藝、設備參數(shù)。
圓周——制訂了精確的設備調整標準和操作控制流程,實現(xiàn)檢修、調控作業(yè)標準化;通過加裝在線圓周控制儀,對圓周進行實時監(jiān)控。
長度——對測量煙支取樣點進行調整,保持與抽檢部門一致;在正常檢測的情況下,每班對長度、克重、圓周進行專項檢查,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
總通風率和吸阻——和技術中心、生產(chǎn)管理部共同成立總通風率攻關小組,通過研究涂膠、溫度、材料、等影響因素,探索總通風率控制方法;同時建立吸阻和總通風率問題的拉停機制,設定停機紅線,嚴控吸阻和總通風率超標問題。
三是車間組織技術組、設備組、工藝組和機臺操作人員,以交流會的方式對煙支克重的影響因素展開討論,總結煙支各項物理指標變化規(guī)律和控制技巧。
四是車間通過評比物理指標控制達人,正向引導和激勵操作人員控制煙支物理指標的積極性。
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