“噴嘴霧化效果長期依賴人工經驗,我們能不能研制一套數(shù)據(jù)驅動的裝置?”在廣州卷煙廠制絲車間,副主任技師陳劍峰正與特攻QC小組成員在設備旁,展開一場熱烈的頭腦風暴。大家結合日常生產中遇到的霧化效果檢測滯后、調整依賴人工經驗等痛點,大家各抒己見,不斷碰撞智慧的火花,為課題研究的確定了清晰的方向。
廣州卷煙廠特攻QC小組成立于2020年,秉持“創(chuàng)新驅動、精準提質”的活動宗旨,聚焦制絲工藝中的難點問題,持續(xù)探索技術改進路徑,助力車間實現(xiàn)高質量生產。研制噴嘴霧化效果離線可視化檢測裝置,是小組成員基于發(fā)展和生產的實際需求確定的核心課題。隨著行業(yè)對工藝質量精準控制的要求不斷提升,傳統(tǒng)噴嘴霧化效果檢測依賴人工目視、調整耗時長的模式,已經成為制約生產效率和產品質量穩(wěn)定性的瓶頸。為此,特攻QC小組錨定生產過程中的關鍵瓶頸問題,全身心投入到裝置研發(fā)中。
特攻QC小組成員正在攻關。霍晟達攝
在技能大師工作室里,小組成員充分利用各類設備資源,分工協(xié)作推進課題。他們借鑒離線式安全閥校核試驗臺的集成化設計,采用模塊化布局打造可移動推車主體,實現(xiàn)噴嘴參數(shù)的離線調整;引入革蘭氏染色實驗的顯色原理,使用碘化鉀防擴散紙與過氧化氫溶液反應,使霧滴效果變得直觀可見;依托圖像識別技術,成功研發(fā)了基于靜態(tài)投影法的霧化角度測量軟件以及采用圖像矩方法的霧滴測量軟件,實現(xiàn)霧化效果的精準量化分析。經過多輪測試與優(yōu)化,團隊攻克了顯色擴散、參數(shù)控制精度等難題,最終將檢測調整時間縮短至21分鐘,效率提升522%。
該成果不僅獲得了多項認可,還成功申請了發(fā)明專利2項、實用新型專利2項,取得軟件著作權2項,在行業(yè)內得到廣泛推廣。目前,這套裝置已成為制絲車間把控香精霧化質量的“利器”,有效提升了加香均勻性,為優(yōu)質穩(wěn)定的生產提供了堅實保障。
小組成員正在開展課題討論。霍晟達攝
這一次課題的成功攻關,正是廣州卷煙廠在管理創(chuàng)新等方面的生動實踐。近年來,該廠始終以“以產品為中心,縱深推進精益工程”為核心,積極踐行全員創(chuàng)新的理念,通過構建創(chuàng)新平臺、健全激勵機制,激勵基層員工在崗位上積極開展技術革新。從制絲工藝的優(yōu)化升級到設備效能的提升改進,眾多QC課題與創(chuàng)新項目的成功落地,不僅切實解決了生產過程中的各類實際問題,更培育出一批既具備實踐能力又擁有創(chuàng)新思維的技術骨干,為創(chuàng)新制造的高質量發(fā)展添磚加瓦。
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