山東中煙工業(yè)有限責任公司濟南卷煙廠卷包車間姬長鳴創(chuàng)新團隊完成的創(chuàng)新項目“ZB48A細支包裝機鋁紙切割總成配氣盤改進”,日前榮獲山東中煙2025年職工創(chuàng)新創(chuàng)效競賽一等獎。該項目展現(xiàn)了技術(shù)團隊扎根生產(chǎn)一線、勇于攻堅突破的創(chuàng)新精神,為企業(yè)提質(zhì)增效提供了有力支撐。
ZB48A細支包裝機作為當前國內(nèi)細支煙生產(chǎn)的主流設(shè)備,在濟南卷煙廠生產(chǎn)布局中具有重要地位。但該設(shè)備鋁紙部位的故障停機率、剔除率相比其他機型偏高,影響了有效作業(yè)率和產(chǎn)品質(zhì)量。
針對這一難題,包裝機維修主管姬長鳴帶領(lǐng)團隊通過現(xiàn)場勘查,深入分析故障停機記錄、剔除數(shù)據(jù)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)等,最終識別出是原有吸風槽因結(jié)構(gòu)參數(shù)不合理,導致吸附力不足、氣流紊亂及機械干涉,進而引發(fā)鋁紙折疊偏移與翹邊。
在深入剖析設(shè)備結(jié)構(gòu)與運行機理后,團隊發(fā)現(xiàn)鋁紙包裝缺陷的核心癥結(jié)在于分風盤設(shè)計的關(guān)鍵參數(shù)失配。由此,他們通過重新構(gòu)建分風盤的流體力學與結(jié)構(gòu)力學模型,創(chuàng)新性提出“精準吸附—動態(tài)補償—協(xié)同控制”三位一體解決方案。
方案確定后,車間集結(jié)機械、電氣、設(shè)備、生產(chǎn)操作等多領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員充實姬長鳴創(chuàng)新團隊,形成了跨專業(yè)協(xié)作、多技能互補的技術(shù)攻堅隊伍。在姬長鳴的帶領(lǐng)下,團隊成員充分發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢,以系統(tǒng)性解決吸附穩(wěn)定性與動態(tài)協(xié)調(diào)性難題為目標,重新調(diào)整吸風槽結(jié)構(gòu)參數(shù),優(yōu)化氣流平衡設(shè)計并強化關(guān)鍵部件耐磨性。
該項目實現(xiàn)了吸風槽幾何參數(shù)(寬、深、長)與高速動態(tài)工況的精準適配,突破了傳統(tǒng)設(shè)計依賴經(jīng)驗調(diào)校的局限;創(chuàng)新性引入硬質(zhì)合金襯塊與DLC涂層技術(shù),結(jié)合吹風槽冗余優(yōu)化,攻克了氣流擾動與機械干涉協(xié)同控制難題,填補了超高速設(shè)備氣流動態(tài)平衡技術(shù)空白。經(jīng)試運行驗證,改進后鋁紙折疊精度達99%以上,鋁紙部位故障停機次數(shù)降低80%以上,鋁紙翻邊煙包占比降至0.1%,整體剔除率下降40%以上。
創(chuàng)新不只是從0到1的突破,關(guān)鍵是從1到N的推廣。目前,該創(chuàng)新成果已形成標準化技術(shù)模塊,在5臺ZB48A細支包裝機上完成規(guī)?;瘧抿炞C,推動了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量同步躍升,成為超高速包裝領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應用的典范。

姬長鳴團隊成員正在現(xiàn)場查看設(shè)備問題。王曉瑜攝

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