煙業(yè)智匯
零售戶在線
微薰
手機(jī)版
2004年,我進(jìn)入四川廣元煙草物流工作。從送貨員、綜合管理員、儲(chǔ)配部部長,到綜合部部長,我做了17年的物流人,也念了17年的“責(zé)”字經(jīng)。
初來乍到,面對(duì)完全陌生的人和事,一切都需要從頭開始。我從送貨員做起,學(xué)電腦、學(xué)技能、學(xué)制度、學(xué)管理,就像海綿一樣,不斷地吸收新知識(shí)。2008年汶川特大地震后,我被調(diào)到儲(chǔ)配部負(fù)責(zé)災(zāi)后重建,在艱苦的環(huán)境中,我始終牢記責(zé)任,不斷自加壓力,一步一步成長為儲(chǔ)配部長。隨著行業(yè)物流的不斷發(fā)展,我也漸漸摒棄了單憑經(jīng)驗(yàn)判斷開展工作的思想,開始運(yùn)用質(zhì)量管理工具,不斷提升工作效率和質(zhì)量。
2013年,廣元煙草物流實(shí)行“一訪二配三送”模式。由于流程節(jié)點(diǎn)多,等待時(shí)間長,分揀員們加夜班成了家常便飯,且分揀作業(yè)效率、運(yùn)行成本等多項(xiàng)對(duì)標(biāo)指標(biāo)均落后于全省煙草商業(yè)系統(tǒng)平均水平。作為儲(chǔ)配部負(fù)責(zé)人,我當(dāng)時(shí)唯一的念頭就是扭轉(zhuǎn)這個(gè)局面。
說干就干,我們很快就找到了解決方法——精化流程,通過采取庫存前置、母子分庫、整件出庫、動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)等措施,形成了掃碼出庫、條煙分揀一體化作業(yè)體系,平均每天分揀作業(yè)時(shí)間縮短了近2.5小時(shí),分揀效率、出庫效率分別比以前提升了9.33%、19%,能耗下降了16.72%,為廣元煙草物流正式啟動(dòng)“T+1”配送模式提供了支撐。
這次成功,讓我嘗到了“甜頭”,找到了一把提質(zhì)降本增效的“金鑰匙”。
異型煙包裝效率提升、降低卷煙包裝成本……在接下來的工作中,我不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。在領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的共同努力下,我們很快完成了QC課題《異型煙塑封進(jìn)料裝置研制》《降低異型煙單箱包裝費(fèi)用》,為兄弟單位提升異型煙包裝效率和降低包裝費(fèi)用提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
真正的挑戰(zhàn)是在2017年。當(dāng)時(shí),我們的3套分揀設(shè)備因購置時(shí)間長,零部件老化嚴(yán)重,故障頻次多、維修成本高、作業(yè)效率低,已無法滿足分揀作業(yè)需要。而當(dāng)時(shí),購置一條半自動(dòng)分揀線需要約450萬元。對(duì)于年分揀量只有7萬多箱的廣元煙草來說,這個(gè)投入實(shí)在太大。
怎么辦?
在接下來的幾個(gè)月時(shí)間里,我和同事們仔細(xì)調(diào)研、反復(fù)論證,最后提出:將舊設(shè)備改造成增強(qiáng)型電子標(biāo)簽分揀設(shè)備,保留立式機(jī)、通道機(jī)等核心部分,去除件煙自動(dòng)開箱、條煙小車上貨、儲(chǔ)分一體補(bǔ)貨等高端智能系統(tǒng),通過人工補(bǔ)貨的方式實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)分揀,達(dá)到降低勞動(dòng)強(qiáng)度、提高分揀效率和分揀準(zhǔn)確率的目的。實(shí)踐證明,這一思路可行。在此后不久召開的四川省商業(yè)系統(tǒng)物流設(shè)備現(xiàn)場會(huì)上,該分揀設(shè)備技改方案作為“廣元經(jīng)驗(yàn)”在全省系統(tǒng)得以推廣。
一路走來,面對(duì)成績和榮譽(yù),我時(shí)刻保持著清醒,“最美”不是終點(diǎn),而是更高的起點(diǎn)。在物流這條戰(zhàn)線上,我會(huì)永遠(yuǎn)把責(zé)任與擔(dān)當(dāng)扛在肩頭,堅(jiān)持大局觀,砥礪前行,再創(chuàng)佳績。