車輛倒車時尾部頻頻撞擊裝卸月臺,不僅造成墻面破損、車輛損傷,每年上萬元的維修費用更是讓人頭疼,這一度成為安徽省亳州市煙草專賣局(公司)物流中心安全管理中的“老大難”問題。如何將這一“痛點”轉(zhuǎn)化為“亮點”,實現(xiàn)安全與效能“雙提升”?物流中心“墨子號”QC小組交出了一份亮眼的答卷。
痛點:年撞54次,維修費用超2萬
以往,物流配送車輛在倒車裝卸時,因車型不一、視線盲區(qū)等原因,車輛尾部撞擊月臺的情況頻發(fā)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,僅2024年前三個月,物流月臺就被撞擊54次,撞擊頻率高達7.46%,不僅帶來年均超2萬元的維修成本,更構(gòu)成了顯著的安全隱患。

小組成員正在進行裝置調(diào)試
破題:QC小組聚力,創(chuàng)新智解難題
面對這一“老大難”問題,以亳州工匠代成欣為領(lǐng)銜人的“墨子號”QC小組主動承接攻關(guān)任務(wù)。小組摒棄了加裝倒車雷達、安排人員指揮等傳統(tǒng)治標不治本的方法,決心研制一套從根本上杜絕撞擊的智能預(yù)警系統(tǒng)。
小組巧妙借鑒汽車倒車雷達的測距原理、倒車影像的警示方式以及工業(yè)安全門鎖的強制制動邏輯,通過無數(shù)次模擬測試和方案優(yōu)化,最終確定了以光電傳感器測距、三色警示燈與聲光報警器雙重預(yù)警、及在極限距離強制車輛熄火為核心的一體化解決方案。

圖為小組成員安裝停車預(yù)警裝置
成效:撞擊歸零,效率提升180%
該裝置投入運行后。效果立竿見影,在隨后三個月的跟蹤期內(nèi),月臺撞擊次數(shù)降為零,完美達成預(yù)設(shè)目標。同時,車輛倒車平均耗時從8.7分鐘大幅縮短至3.1分鐘,作業(yè)效率提升超180%,在保障安全的同時實現(xiàn)了效能的巨大飛躍。此項卓越成果在全省煙草商業(yè)系統(tǒng)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果發(fā)布中獲二等獎,獲得了行業(yè)的高度認可。

全省煙草商業(yè)系統(tǒng)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果發(fā)布二等獎
推廣:成果獲專利,同行紛至沓來
因其顯著的實用性創(chuàng)新,該成果已獲國家實用新型專利授權(quán)。其成功應(yīng)用吸引了省內(nèi)外多家兄弟單位前來考察學習,已在多地市煙草物流中心得到引進和應(yīng)用,展現(xiàn)了良好的行業(yè)推廣價值和應(yīng)用前景。
亳州市局(公司)物流中心表示,將繼續(xù)深化QC小組等群眾性創(chuàng)新活動,將生產(chǎn)中的“痛點”作為創(chuàng)新的“起點”,讓更多“小、實、活、新”的優(yōu)秀成果涌現(xiàn)出來,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強勁的基層創(chuàng)新動能。

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