近期,安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滁州卷煙廠通過融合高精度視覺識別與激光測距技術(shù),對葉片開箱工序機(jī)械臂進(jìn)行智能化升級,有效解決了傳統(tǒng)機(jī)械臂抓取精度不足、物料損耗大等問題,實(shí)現(xiàn)了開箱作業(yè)的精準(zhǔn)化、高效化運(yùn)行。
?葉片開箱是煙葉加工的首道關(guān)鍵工序,傳統(tǒng)機(jī)械臂依賴低像素灰度圖像識別與增量編碼器定位,在復(fù)雜環(huán)境下易出現(xiàn)誤抓、漏抓,人工干預(yù)后重復(fù)抓取占比達(dá)16%,單批次物料損耗最高達(dá)9kg,嚴(yán)重影響生產(chǎn)連續(xù)性與原料利用率。
為此,項(xiàng)目組核心采用“硬件升級 + 系統(tǒng)聯(lián)動”方案:將30萬像素相機(jī)升級為200萬像素彩色相機(jī),提升復(fù)雜背景下紙板、塑料袋等目標(biāo)物的識別精度;以 SICK DL100 Pro 激光測距儀替代增量編碼器,通過相位飛行時間法實(shí)現(xiàn)高精度定位,抗粉塵干擾能力顯著增強(qiáng);通過 PLC 程序優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)視覺系統(tǒng)、測距儀與機(jī)械臂的無縫協(xié)同,構(gòu)建實(shí)時動態(tài)反饋控制模式。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)與精度驗(yàn)證等多環(huán)節(jié)測試,項(xiàng)目成效顯著:機(jī)械臂對雜物抓取成功率提升至100%,徹底杜絕誤抓漏抓;單批次物料損耗降幅達(dá)80.04%,大幅節(jié)約原料成本。同時,系統(tǒng)自動化水平提升減少了人工干預(yù),生產(chǎn)連續(xù)性顯著增強(qiáng)。
該項(xiàng)目的創(chuàng)新亮點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)了視覺識別、激光測距與機(jī)械臂控制的深度融合,構(gòu)建了完整的數(shù)據(jù)反饋閉環(huán)。下一步,項(xiàng)目組將繼續(xù)優(yōu)化算法,提升系統(tǒng)在強(qiáng)光、遮擋等復(fù)雜環(huán)境下的適應(yīng)能力,持續(xù)鞏固升級成效,為煙草行業(yè)智能制造提供更多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

黨建領(lǐng)航 產(chǎn)業(yè)筑基 重慶中煙書寫“農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富”新篇章