
煙業(yè)智匯

零售戶(hù)在線(xiàn)

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課題背景
開(kāi)包線(xiàn)剪帶機(jī)是煙包拆封的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行穩(wěn)定性直接影響整條生產(chǎn)線(xiàn)的輸送效率與物料質(zhì)量。湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司長(zhǎng)沙卷煙廠(chǎng)現(xiàn)有剪帶機(jī)在打包帶收集過(guò)程中,頻繁出現(xiàn)纏繞、卡滯故障,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)頻發(fā),不僅增加操作工勞動(dòng)強(qiáng)度,還存在打包帶混入物料的質(zhì)量隱患,與精益管理目標(biāo)不符,亟需針對(duì)性改善。
原因分析
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),剪帶機(jī)故障頻發(fā)的核心原因有兩點(diǎn):一是打包帶在傳動(dòng)過(guò)程中易脫離預(yù)設(shè)軌跡,纏繞至主動(dòng)滾筒表面,形成不規(guī)則纏繞物;二是剪帶機(jī)滾筒端面存在縫隙,打包帶易嵌入縫隙造成卡滯。兩類(lèi)問(wèn)題導(dǎo)致設(shè)備日均停機(jī)6~8次,單次處理耗時(shí)5~10分鐘,影響煙包輸送節(jié)奏,制約生產(chǎn)線(xiàn)整體運(yùn)行效率。
改進(jìn)措施
團(tuán)隊(duì)以“物理阻斷+精準(zhǔn)導(dǎo)流”為核心思路,結(jié)合精益管理思維與設(shè)備運(yùn)行特性,制定系統(tǒng)性?xún)?yōu)化方案。
一是結(jié)構(gòu)封閉優(yōu)化,定制與滾筒尺寸精準(zhǔn)匹配的不銹鋼導(dǎo)流板,通過(guò)斜口倒角處理、精準(zhǔn)調(diào)整安裝孔距,實(shí)現(xiàn)滾筒表面及側(cè)縫的全封閉覆蓋,從源頭阻斷纏繞、卡滯通道;二是軌跡精準(zhǔn)調(diào)控,基于打包帶傳動(dòng)力學(xué)原理,將導(dǎo)流桿高度提升20mm、向中心線(xiàn)平移15mm,確保打包帶始終在滾筒中間區(qū)域穩(wěn)定摩擦傳動(dòng);三是末端防護(hù)強(qiáng)化,加裝15°傾角導(dǎo)流板與柔性擋布,構(gòu)建封閉導(dǎo)向通道,杜絕打包帶掉落隱患。
所有改造配件均采用低成本通用材料(不銹鋼板、柔性擋布等),改造過(guò)程無(wú)需拆解設(shè)備核心部件,僅通過(guò)局部加裝、調(diào)整即可完成,實(shí)現(xiàn)“最小投入、最大產(chǎn)出”的改善目標(biāo)。
效果驗(yàn)證
經(jīng)改造后試運(yùn)行驗(yàn)證,剪帶機(jī)防纏繞、防卡滯效果顯著:設(shè)備故障發(fā)生率日均降至0次,節(jié)省故障處理時(shí)間30分鐘,開(kāi)包線(xiàn)生產(chǎn)效率提升5%以上;徹底消除打包帶混入物料的質(zhì)量隱患,車(chē)間7S管理水平同步提升;設(shè)備運(yùn)行損耗降低,操作工勞動(dòng)強(qiáng)度顯著減輕。該方案成本低、實(shí)施易、效果優(yōu),已在同類(lèi)設(shè)備中推廣應(yīng)用,為煙草行業(yè)物流設(shè)備精益化升級(jí)提供了可復(fù)制的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

圖① 剪帶機(jī)改善前狀態(tài)。

圖② 加裝擋板與導(dǎo)流桿改善后狀態(tài)。

黨建領(lǐng)航 產(chǎn)業(yè)筑基 重慶中煙書(shū)寫(xiě)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富”新篇章