近年來,云南中煙工業(yè)有限責任公司紅云紅河煙草(集團)有限責任公司紅河卷煙廠(以下簡稱“紅河卷煙廠”)積極響應國家“雙碳”政策,將自然光引入車間照明,按照物理空間進行分區(qū)管理,持續(xù)加強智能照明的優(yōu)化完善,制絲車間對區(qū)域內800余盞照明燈的開關進行精準控制,推進建立起一套車間自適應智能照明控制系統(tǒng)。
制絲車間生產現場(資料圖)。李毅 攝
倘若天晴,中午熾熱的陽光穿過制絲車間上方的采光亮瓦,光線變得柔和,均勻地灑在車間4.4萬平方米的區(qū)域。散布在車間不同位置的光照度傳感器,猶如一雙雙“小眼睛”,將強光照信號傳輸給“中樞神經系統(tǒng)”,收到指令的照明系統(tǒng),自動調節(jié)燈具的照度及開啟數量。
制絲車間照明開關(資料圖)。李毅 攝
在完成光感調節(jié)模式建設后,制絲車間照明專項研究小組將研究的重點放在了精準調控各區(qū)域、工段照明上。小組成員將車間細分為11個照明區(qū)域,并對每個區(qū)域內不同工段的工作時間、照度需求、時間控制需求,進行了為期3個月的跟蹤調研。
確認需求后,小組成員便投身到線路改造中,安裝時間控制器、測試網關、檢查接口模塊等。智能照明系統(tǒng)投用不久后,小組又接到了新任務,該系統(tǒng)目前有光感調節(jié)和生產適配兩種模式,但對個性化的照明需求滿足度還不夠。
設備保養(yǎng)(資料圖)。楊春婭 攝
緊接著,小組成員對控制面板進行了重新設計與編程,為智能照明系統(tǒng)增加“手動”控制模式。自動模式下,員工可根據個性需求手動開燈,生產時段,則一鍵切換為“自動模式”。
該系統(tǒng)的研究,是紅河卷煙廠推動企業(yè)可持續(xù)、綠色發(fā)展的具體實踐。系統(tǒng)投用后,制絲車間800余盞照明燈不再依靠人工開關,生產日節(jié)能12.96%,休息日節(jié)能84.70%,全年以240個生產日計算,節(jié)約電能9.28萬度。
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