煙草在線據(jù)《長江煙草報》報道
幾年前,它被人調(diào)侃為“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”。
2015年,它被授予“煙草行業(yè)卷煙工廠標(biāo)兵單位”稱號。
實現(xiàn)這一變化的是西昌分廠,一個年卷煙產(chǎn)量只有30多萬箱的小廠。
這個小廠,緣何從眾多工廠中脫穎而出,與行業(yè)另外10家工廠比肩?相比其他兄弟單位,西昌分廠的“加分項”又在哪里?
沿著西昌分廠改革發(fā)展軌跡,記者嘗試解開其成長密碼——
借力整體技改實施精益制造
廠區(qū)綠樹掩映、花團(tuán)錦簇,廠房宏闊壯觀、時尚氣派,車間寬敞明亮、機(jī)臺嶄新。
這就是川渝中煙四川煙草工業(yè)公司西昌分廠。
?
矗立于西昌市青棡林路旁,這座現(xiàn)代化工廠特別引人注目。
很難想像,5年前,它還因生產(chǎn)條件、辦公環(huán)境差,經(jīng)常被人調(diào)侃“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)都比這好”。
西昌煙廠建立于1985年,被喻為“涼山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈”,但自1994年起多年沒進(jìn)行過大型技改,在全國90多家卷煙工廠中,辦公和生產(chǎn)條件都最差。
改變的機(jī)遇來自2008年。“5?12”汶川特大地震發(fā)生后,國家煙草專賣局站在支援四川災(zāi)后恢復(fù)重建的高度,迅速批準(zhǔn)了西昌分廠整體技改項目,總投資12.7億元。
2011年,分廠技改全面完成,從備料到制絲,從卷包到入庫,全部實現(xiàn)自動化作業(yè)、信息化管理,裝備水平跑步進(jìn)入國內(nèi)先進(jìn)之列,成為“涼山民族工業(yè)示范窗口”。
?
“技改讓我們獲得了涅槃重生的機(jī)會,也為我們推進(jìn)管理創(chuàng)新、不斷提升制造水平打下了基礎(chǔ)?!敝鼙鶑S長說。
裝備上去了,還要有與之相適應(yīng)的軟實力。綜合考量后,分廠提出“設(shè)備技術(shù)一流、工藝技術(shù)一流、管理一流、效率一流”的目標(biāo),決定走精品企業(yè)的發(fā)展路子。
?
為此,分廠導(dǎo)入各類先進(jìn)理念,掀起一場管理創(chuàng)新變革:啟動標(biāo)桿管理項目,推進(jìn)“主題年”活動,開展項目制活動,推行標(biāo)準(zhǔn)化管理,推進(jìn)“創(chuàng)建優(yōu)秀卷煙工廠”活動,全層級瞄準(zhǔn)行業(yè)、公司、部門、班組和個人標(biāo)桿,全方位追趕行業(yè)標(biāo)桿。
2010年,分廠共實施標(biāo)桿項目100余個,先后攻克ZJ17、ZB45標(biāo)準(zhǔn)化維修及標(biāo)準(zhǔn)化操作、煙葉降耗、產(chǎn)品質(zhì)量過程控制等一批重點項目。近年來實施44個六西格瑪項目、73個QC項目、23項及時性改善項目,其中4項獲得中國質(zhì)量協(xié)會優(yōu)秀項目獎,獲專利21項。
多維度抓管理創(chuàng)新,分廠指標(biāo)逐年大幅提升。2012年以來,連續(xù)3年榮獲川渝中煙創(chuàng)優(yōu)對標(biāo)指標(biāo)綜合評定第一,四川煙草工業(yè)公司目標(biāo)考核(經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo))第一。2014年,在行業(yè)13項創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)中,8項進(jìn)入行業(yè)前30位,10項優(yōu)于行業(yè)平均值。
推行TnPM管理提升運(yùn)行效率
6月8日早上7點45分,張晉康提前到崗。
?
站在機(jī)臺旁,他按照看板上的點檢標(biāo)準(zhǔn),打掃機(jī)臺衛(wèi)生,查看關(guān)鍵部位,排除故障隱患。
?
張晉康是卷包車間丙班8號機(jī)組機(jī)長,每天開機(jī)前的點檢,既是分廠的要求,也是他的一種習(xí)慣。
“自我們廠推行TnPM管理模式以來,我每天上班第一件事就是點檢,盡可能排除故障隱患。”張晉康說。
張晉康所說的TnPM管理模式,即全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù),其目的就是提升工廠設(shè)備人機(jī)系統(tǒng)精細(xì)化管理水平,實現(xiàn)設(shè)備綜合效率最大化。
分廠技改完成后,硬件水平有了很大提升,但“跑冒滴漏”現(xiàn)象仍時有發(fā)生,設(shè)備效能不能完全發(fā)揮,還會影響在線產(chǎn)品質(zhì)量。
為此,分廠決定導(dǎo)入TnPM理念,進(jìn)一步強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,推進(jìn)精益制造,深挖內(nèi)部潛力。
在借鑒先進(jìn)工廠經(jīng)驗基礎(chǔ)上,分廠對TnPM設(shè)備管理體系進(jìn)行了總體設(shè)計,搭建了自主維護(hù)、專業(yè)檢維修、維修預(yù)防相結(jié)合的設(shè)備管理構(gòu)架,建立和健全了設(shè)備維修保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、車間檢維修體系。
隨后,分廠從“精、細(xì)、嚴(yán)、實”的要求出發(fā),制定和完善了相關(guān)實施細(xì)則、操作手冊和維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),建立了以滿足生產(chǎn)為目的的“管、用、養(yǎng)、修”管理機(jī)制。也就是說,從機(jī)臺操作、設(shè)備維護(hù)到設(shè)備檢修,每個環(huán)節(jié)都有了更為嚴(yán)格細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn),員工必須規(guī)范操作。
由此一來,無論是維修工還是操作工,都戴上“緊箍咒”,工作行為被固化,工作量也增加不少。
剛開始時,有的員工對這種管理模式有些抵觸,認(rèn)為TnPM只是“換湯不換藥”,而且增加了很多工作,沒必要認(rèn)真去做。
?
分廠領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)現(xiàn)苗頭,帶頭解放思想,多次帶隊到先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)取經(jīng),邀請專家來廠授課,增強(qiáng)職工對TnPM重要性的認(rèn)識。
?
久而久之,大家漸漸適應(yīng)這種管理模式,也嘗到由此帶來的甜頭。
?
以前,維修工在修理設(shè)備時,通常按照自己的習(xí)慣操作,維修和保養(yǎng)質(zhì)量參差不齊,班長周輝大部分精力花在具體的設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)上。推行TnPM后,有了標(biāo)準(zhǔn),維修工都按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),保證了維修質(zhì)量?!艾F(xiàn)在好了,我可以把更多時間放在維修制度的落實和監(jiān)督上了?!敝茌x說。
制絲車間梗絲加料工陳剛說:“每天開機(jī)前的點檢,其實只要幾分鐘,卻可以有效減少‘跑冒滴漏’,提高設(shè)備運(yùn)行效率?!?
員工的感受,是設(shè)備運(yùn)行效率提升的印證。2012年到2014年,分廠卷接設(shè)備運(yùn)行效率從85.7%提升至98.3%,包裝(硬包)設(shè)備運(yùn)行效率從75.8%提升至92.1%,制絲累計故障率從0.34降低至0.24;設(shè)備完好率連續(xù)三年保持100%。
搭建預(yù)警機(jī)制保障產(chǎn)品質(zhì)量
質(zhì)量是產(chǎn)品的生命。西昌分廠如何控制質(zhì)量?
“幾年間,我們緊扣‘做精制造’核心要務(wù),不斷推進(jìn)工藝質(zhì)量管理創(chuàng)新,實現(xiàn)了卷煙生產(chǎn)由結(jié)果控制到過程控制的轉(zhuǎn)變,我們還努力促成預(yù)防控制。”周冰說。
?
所謂預(yù)防控制,就是在卷煙生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)化、信息化的基礎(chǔ)上,建立趨勢性判斷的工藝管控方式,通過工藝參數(shù)、質(zhì)量指標(biāo)及其它重點關(guān)注項的數(shù)據(jù)收集,完成生產(chǎn)過程中還處于萌芽狀態(tài)問題的處置。
為實現(xiàn)這一目標(biāo),分廠擬定了制絲、卷包等過程的質(zhì)量預(yù)警措施,當(dāng)某監(jiān)控指標(biāo)出現(xiàn)波動,達(dá)到規(guī)定的預(yù)警值,預(yù)警程序立即啟動。
2014年10月,卷包車間操作工諶和平在殘煙箱內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙草甲成蟲,從而觸發(fā)了蟲情預(yù)警程序:從報告到蟲情預(yù)警確認(rèn),再到全線暫停生產(chǎn),全部動作在10分鐘內(nèi)完成。接下來各相關(guān)部門實施聯(lián)合排查、分析、處置等工作,迅速將這次蟲情迅速處理完畢。
2015年1月,工藝質(zhì)量檢驗科質(zhì)檢員盧華在過程檢驗中,發(fā)出“條盒c類缺陷Ⅰ級預(yù)警”,操作、設(shè)備、工藝人員立即按照預(yù)警機(jī)制行動起來,實施了“人、機(jī)、料、法、環(huán)” 的質(zhì)量要素排查、改進(jìn)工作。確認(rèn)缺陷得到有效控制后,方恢復(fù)生產(chǎn)。
預(yù)防控制不僅是質(zhì)量管理方式的一次轉(zhuǎn)變,也是生產(chǎn)操作、設(shè)備維保、工藝質(zhì)量等人員能力素質(zhì)的升級。要及早發(fā)現(xiàn)問題,必須熟悉設(shè)備,牢記各種參數(shù),還要學(xué)會分析參數(shù),提出質(zhì)量控制建議。為此,分廠積極開展檢測設(shè)備培訓(xùn)、卷煙機(jī)控制原理等培訓(xùn)工作,提高他們的素質(zhì)和能力。另一方面,深入推進(jìn)工藝質(zhì)量職能轉(zhuǎn)型,就是推進(jìn)“寓管理于服務(wù)”,在抓好質(zhì)量判定的同時,向服務(wù)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。發(fā)現(xiàn)問題,不僅要能指出不行,還說出為什么不行、怎樣才行。
GD-7號包裝機(jī)機(jī)長龍章波說:“現(xiàn)在我們除了操作設(shè)備,還必須把質(zhì)量缺陷部位、可能原因找出來?!?
卷包過程主檢費(fèi)莉說:“以前發(fā)現(xiàn)問題只說問題,現(xiàn)在要分析原因,還要提出改善建議?!?
高級維修技師周輝說:“設(shè)備維保人員關(guān)注質(zhì)量得分、質(zhì)量缺陷還不夠,必須熟悉質(zhì)量指標(biāo)后面的工藝要求,預(yù)防控制才有實效?!?
正是過程生產(chǎn)、設(shè)備、之間人員相互配合,促成了共同管理的格局,也提升了產(chǎn)品質(zhì)量。2011年至2014年,國家局、二級站對分廠產(chǎn)品質(zhì)量抽檢得分均穩(wěn)定在98分以上,分廠制造過程核心參數(shù)合格率由97.5%提升到99.5%以上。
推行目標(biāo)機(jī)制凝聚團(tuán)隊力量
“干部職工很團(tuán)結(jié),員工的精氣神非常好?!?月19日,新上任不久的川渝中煙總經(jīng)理彭傳新在西昌分廠調(diào)研后,這樣評價道。
對于這一評價,周冰很有感觸:“分廠不大,但也有好幾百號人,為把員工的力量凝聚起來,廠里想了很多辦法,目標(biāo)引領(lǐng)是其中的關(guān)鍵。”
打鐵還需自身硬。分廠領(lǐng)導(dǎo)班子決定首先將自己“綁”在目標(biāo)上。
幾年前,分廠就提出了“鋼班子帶鐵隊伍”的總體思路,要求班子成員主動深入車間、班組,圍繞中心工作、一線難點工作開展調(diào)研,幫助部門理清思路、協(xié)調(diào)資源、解決難題。
這些工作看起來是走走看看、指指點點,比較輕松,實則壓力不小。因為,班子成員的崗位績效與分管部門的績效掛鉤,并定期公布。如果干得不好,目標(biāo)完不成,不僅面子過不去,“票子”也會減少一部分。
一位班子成員說,把自己“綁”在目標(biāo)上,誰還敢放松對工作的要求。
班子成員首先動起來,中層管理人員也必須跟上。為調(diào)動中層干部的積極性和創(chuàng)造性,分廠每年進(jìn)行目標(biāo)考核,正副職分別排名,末三位都進(jìn)行誡勉談話,并下浮績效工資3至6個月。在這段期間內(nèi),要制定措施整改工作,考核驗收通過后,方能恢復(fù)待遇。
同時,分廠實行干部輪崗交流制,以提升管理人員各方面的能力,避免他們的慣性思維。從2012年2014年,分廠有40多人次進(jìn)行了干部崗位調(diào)整或職務(wù)變動。
?
2015年3月,辦公室主任龐軍和人力資源科科長劉援非對換了崗位。幾個月下來,兩人都感覺收獲很大。劉援非說,辦公室工作協(xié)調(diào)面廣、牽涉面大,自己在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和應(yīng)急應(yīng)變能力方面提高了不少。龐軍說,人力資源工作的政策性和專業(yè)性很強(qiáng),通過這段時間的學(xué)習(xí)和工作,感覺知識結(jié)構(gòu)有了更新,知識面也擴(kuò)寬了。
激發(fā)了班子成員和中層干部的工作主動性,把廣大職工的